今年以来,荣信化工乙二醇车间聚焦成本管理和降本增效工作,按照二季度生产目标任务,在稳产提效、降本增效、全员创效等多方面不断出实招、下真功,奏响降本增效主旋律,以决胜之姿全力冲刺,激发乙二醇发展“源动力”。
稳产提效,守好“主阵地”
“稳产才是降本增效的‘大头儿’,只有系统稳了,我们的产量才能保得住,我们的饭碗才能端得牢;只有系统稳了,产品质量才能跟得上,我们的企业才能更好地生存发展。”乙二醇车间工艺甲班班长在班前会上掰着手指头跟大家算着经济账,强调系统稳定生产的重要性。
“稳生产就能控成本,增产提质才能增收增效。”这是乙二醇车间经营管理理念之一。维持生产稳定需要很多方面的加持,但“人的因素”绝对是不可忽视的一方面。为此,该车间组织开展了劳动竞赛,针对厂控指标和车间级重点指标的精细控制,分别对三个班组的不同岗位每周进行一次量化评比,以奖惩考核作为激励措施,严控指标超限超时现象,进一步提升生产系统稳定性,提升乙二醇产品质量。今年二季度,该车间厂控指标控制合格率达到99.99%,车间重点管控指标控制合格率达到99.23%。良性竞争、共同提高,使乙二醇车间各岗位人员更有能力守好“稳产、达产、增产”这块“主阵地”。
技改优化,降本提质促增收
加氢催化剂一直是制约加氢系统长周期运行的瓶颈问题,乙二醇车间成立课题攻关小组,从催化剂选择到催化剂装填方式,从反应器床层温度到反应器床层压差指标,不断摸索研判、优化提升。针对进入反应器的DMO容易偏流造成床层穿透的问题,该车间技术人员大胆创新改善,在加氢反应器进出口换热器入口增加平衡管线,完美解决了因偏流造成的催化剂流失或结焦等问题,乙二醇粗品组分透光率明显提升。
乙二醇加氢系统目前使用的是系统开车以来的第五炉催化剂,为延缓催化剂结焦,努力克服催化剂逐渐进入末期的不利影响,该车间对加氢各运行参数不断优化尝试。近期,经过6次小幅度、长间隔调整,加氢AB系列反应器床层温度降低1.5~2℃,在保证加氢粗品透光率的前提下,使乙二醇加氢催化剂使用寿命再次得到提升,大大降低了生产成本。
自主改善,集思广益挖潜力
“以前总以为自主改善是技术员的活儿,没想到现在我们普通的操作工也都能参与进来。看,我这月的绩效工资增加了两百多,这都是我参与自主改善得到的奖励。”控制室的一名职工正高兴地“炫耀”。
自主改善一直是降本挖潜、提质增效的利器。为了能更加深入和广泛地开展精益自主改善,乙二醇车间组织开展“我为车间献智慧”合理化建议征集活动,广泛征集职工意见和建议,汇集职工智慧,鼓励班组一线员工为车间自主改善献计献策,内容涵盖设备安全、工艺管理、清洁文明等多个方面,车间对甄选出的可行性方案和建议给予绩效奖励。仅二季度,该车间收集合理化建议160条,其中45条已被采纳,13条已及时整改,32条正在着手论证实施。
员工写在纸上的一个个“金点子”“银点子”,经过论证实施,最终变成了“真金白银”的生产效益,同时也让职工得到了实惠。