面对严峻的市场形势,国际焦化推进“算账经营”,生产牵头干着算,财务牵头算着干,以效益最大化为原则弹性组织生产,公司生产负荷需要随着煤焦市场的行情不断变化。然而受负荷变化影响,部分系统问题接踵而至,该公司按照“发现问题点、找到改善点、形成提升点”要求,不断积累优化系统稳定运行的经验,为公司经济运行、精益运行贡献力量。
“甲醇精馏系统蒸汽压力波动较大,直接影响甲醇质量,大家要想办法把压力稳定下来,可以先从调节方式入手”。该公司甲醇车间主任胡云波给攻关小组动员。
发现了问题点,攻关小组在对标多个兄弟单位后,他们立足现场,开展“自调阀的调节方式”现场观察,将蒸汽流量调节阀由流量单回路调节方式改为温度单回路调节,加压塔塔顶温度实现自调,波动范围±0.8℃左右。通过此次改善,他们发现加压塔塔顶温度波动周期变短,频率变高,常压塔乙醇含量波动呈上升趋势。对工艺人员来说,操作的负担反而加重了。
“问题要一个一个解决,困难要一个一个克服。我们公司推行精益管理,就是要降低员工劳动强度,改善员工劳动环境,提高员工工作效率,员工劳动强度加大,就是我们的失职。”随着问题陷入僵局,小组成员没有灰心,在组长马洪的带领下,他们收集相关数据,并邀请电仪车间相关人员一起开展“现场观察”,大家在一起,心往一处想,劲往一处使。结合单元的生产特点,他们调整原有的思路。运用串级调节的灵活性、安全性,将蒸汽流量调节阀设成以温度为主调节器、流量为副调节器的串级调节,用串级的PID参数调节来延长加压塔塔顶温度波动周期。在对数据多次摸索后,消除了精馏塔调节的滞后性,避免了人为干预,实现精馏的稳定连续操作。
通过这一次改善提升,不仅稳定了常压塔的操作,还消除了因为甲醇质量造成的蒸汽消耗,避免了因为蒸汽不平衡造成系统波动,降低岗位人员的操作频次,提高了操作精度,保障了甲醇质量的同时,提振了员工积极参与改善的士气。