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国际焦化:用精益破局的实战故事

作者: 石乐斌  武德宣   发布日期: 2025年08月28日

“又响了!刚排完导淋,加热器的液击声又回来了。”8月初的清晨,国际焦化公司甲醇车间膜提氢装置区,操作工盯着振动的管道,眉头紧锁地向班长汇报。这场持续困扰装置稳定运行的“液击难题”,在该公司全员践行精益运营的背景下,正迎来一场从“临时应对”到“彻底根治”的攻坚之战。

精益理念下的“攻坚信号”

“全员要成为安全、稳定、经济、精益‘四个运行’的精益运营专员,核心就是严格落实‘深入一下、现场观察、视频回放、时间管理 ’24字方针,深入现场找问题、刨根问底析问题、系统施策解问题。”该公司总经理在早调度会上反复强调。

膜提氢加热器,作为系统“温度调节器和“性能助推器”,直接决定着膜分离效率与核心元件寿命,是整个装置“安全经济运行”的关键一环。但长期以来,加热器频繁出现的“液击现象”成为困扰生产的“老大难”,不仅加速设备老化,更藏着管道震动导致介质泄漏的安全风险。

“之前我们定时开导淋排冷凝液,最多管一天,人力耗了不少,问题根本没解决。”操作工坦言,这种“头痛医头” 的办法,在精益运营的要求下,显然“跟不上趟”。

升级的“设备顽疾”

近期,液击现象再度加剧,常规处理手段失效,该公司迅速启动应急响应,一场以“刨根问底找根源、系统施策解难题”为目标的精益攻坚随即展开。

“问题藏在现场,答案也在现场。”这是该公司精益运营理念的核心共识。面对此次液击升级,当班班组在常规操作无效后,大胆尝试“稍开加热器壳程蒸汽侧高点放空阀”,这一突破性操作带来意外收获,放空阀开启瞬间,冷凝液排放量骤增,持续多日的液击声响竟彻底消失。

这一“关键线索”并未被简单当作“临时解决方案”,该公司技术团队迅速介入,以“现象倒推-逻辑验证-数据支撑”的精益分析法,层层拆解问题本质。通过复盘和系统分析,团队最终明确问题根源,管道负压导致排放受阻,设备设计与保温缺陷加剧积液,缺乏长效管控机制。

织密“长效管控网”

精益运营的核心,不仅在于“解决问题”,更在“固化成果”。针对液击问题根源,该公司从操作、设备、管理三个维度,打造 “标本兼治” 的长效解决方案,实现从“临时应对”到“持续可控”的跨越。

操作升级,筑牢“双保险”。创新建立“微开放空+导淋常开”机制,高点放空阀保持微开以平衡压力,入口导淋阀由“定期排放”改为“常开微排”,双重保障冷凝液顺畅排出,从操作端消除隐患。

设备改造,斩断“积液源”。全面修复放空阀周边管道保温层,减少冷凝液生成。同时优化管道坡度,将局部低洼段抬升改造,形成3‰标准坡度,提升自然排放能力,从硬件端根治缺陷。

管理闭环,织密“防控网”。构建“巡检+监测+复盘” 三位一体管控体系,操作人员每小时现场检查,传感器实时监测温度、压力并自动报警,每月开展专项复盘优化参数,以 PDCA 循环实现持续改进。

如今,膜提氢加热器液击问题已彻底根治,设备运行稳定性显著提升,膜元件使用寿命延长,蒸汽能耗进一步优化,实现了“安全、稳定、经济、精益”运行的多重目标。

精益理念“落地生花”

膜提氢加热器液击问题的破解,是该公司“全员成为精益运营专员”理念的生动实践。从一线操作人员的“大胆尝试”,到技术团队的“系统复盘”,再到管理层面的“机制固化”,这场攻坚让“精益”不再是抽象概念,而是每个岗位、每个环节的具体行动。

“在复杂的生产系统中,每个细节都可能隐藏优化空间,每个员工都是问题发现的‘前哨站’”该公司精益办负责人表示,公司提出“全员精益运营”的要求,正是希望以“刨根问底”的态度、“系统施策”的智慧,将一个个具体问题的解决,转化为系统运行的整体提升。

下一步,该公司将持续以精益运营为抓手,鼓励全员参与、全流程优化,破解生产难题、提升运营效率,以实际行动践行“安全为基、稳定为要、经济为纲、精益为魂”的发展理念。