近日,国际焦化临港项目现场捷报频传,两大关键节点接连被“拿下”!高高的筒仓首次成功“进食”原料煤,A号煤气鼓风机也顺利完成负荷试车,发出了有力的“轰鸣”!这标志着新项目正式从“建设攻坚战”迈向“生产运营战”。

协同攻坚,打通关键路径
“筒仓顶部各项设备为独立控制的异构系统,实现统一协调运行是本次调试的技术难点与进度关键。”项目协调会上,电仪车间负责人的一句话,道出了筒仓上煤面临的核心挑战。
面对重型卸料车及其四台配套设备独立控制、调试复杂的局面,项目团队迅速形成统一策略,打破专业壁垒,组建电仪与备煤专业联合调试小组,以“同步作业、现场共商”的方式推进工作。现场没有单位之分,也没有专业界限之别,大家围绕“顺利上煤”这一共同目标,将力量汇聚到一起,共同勘查桥架走向,协商确定最优搭接方案。针对通讯协议不匹配的问题,联合小组实时对接数据、共商解决方案,最终成功实现筒仓系统的稳定受煤,为项目后续物料供应流程的顺畅运行奠定坚实基础。

严谨细致,锤炼工匠精神
在A号煤气鼓风机试车阶段,在控制程序编写完成的基础上,团队并未止步于“逻辑正确”,而是主动开展多轮复核验证。
“程序虽已完成,但关键联锁必须逐条重新测试,确保万无一失。”这一建议得到团队一致响应。大家秉持“一次做对、一次做好”的原则,对每项参数、每个节点进行反复校验,不放过任何细节。“只有把严谨融入每一个环节,才能真正确保长期稳定运行。”全程参与调试的技术员表示。

在设备安装精度调试中,团队以高标准严格把控质量关口。使用专业工具对设备水平度、管道应力等关键指标进行精细测量与调整,将偏差指数降到为零。“数据必须精准,调试必须彻底”成为现场共识。团队成员分工协作,指标程序复核、安装跟踪数据、全程记录调试,通过连续奋战,团队顺利完成所有联锁测试与精度调校,鼓风机一次启动成功,各项运行参数均达到设计标准。

数据精准,解决技术难题
在鼓风机试车过程中,曾出现因主机启动联锁导致停机的问题。面对外方初步提出的电机回路故障判断,面对质疑,团队没有陷入争论,而是立即进行数据和系统性排查。
通过数据分析,细致比对高压保护装置参数与DCS系统设定值,团队发现主机保护启动时间为35秒,而系统中设置的等待时间仅为15秒,存在明显的不匹配。基于数据分析结果,团队及时与厂家沟通,迅速将等待时间进行调整,进一步验证团队判断的准确性,问题快速解决。
筒仓上煤与鼓风机试车的双线告捷,是打破“部门墙”的协同精神、敬畏质量的严谨态度、以及用数据说话的科学方法的全面胜利。下一步,国际焦化项目团队将继续保持昂扬斗志,稳步推进后续工作,为项目全面投产贡献国焦力量。