“锈损阀组丢了怪可惜,现在拿到咱们工作室修一修,大部分都能恢复到原有性能,既省了钱又不耽误生产!”近日,赵楼煤矿生产准备工区修旧利废工作室里,维修工王师傅一边拆解锈损阀组,一边兴致勃勃地介绍。

原来,受高碱性水质影响,井下阀组设备锈蚀损耗问题较为突出。以往主要依赖购置新阀组保障生产,不仅采购成本高,还存在备件等待周期长等问题,一定程度上影响生产衔接效率。
为破解这一难题,生产准备工区主动请缨,立足现有场地资源搭建修旧利废工作室,配套引进超声波清洗机等专业设备,选拔技术骨干组建专项维修团队,全面开展阀组拆解、除锈、检测、密封件更换、组装调试等全流程修复作业,成功实现旧阀组“变废为宝”。
据悉,该工区自主搭建的修旧利废工作室主要承接井下液压支架、单元式支架等关键设备阀组的维修复用。截至目前,已顺利完成修复50余个,经井下现场实操测试,复用阀组的运行稳定性、使用寿命与新阀组基本持平,完全满足生产作业需求。
“小阀组”修出“大效益”。按年度阀组正常损耗及采购需求测算,每年可为矿上节约采购资金近百万元,降低了成本投入,同时大幅缩短备件等待周期,保障了井下生产连续稳定推进。
下一步,该工区将持续聚焦修旧利废工作提质升级,一方面不断优化维修工艺标准,提升阀组修复合格率;另一方面拓展阀组维修品类范围,完善全流程质量管控体系,推动修旧利废工作进一步精细化、规范化、高效化。
另据了解,赵楼煤矿自主维修单位已实现全覆盖,承修单位由原来的2家变成现在的6家,修复品类扩增至198项。1-11月份,修复物资创效额同比提升近5个百分点。