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东滩煤矿:找准“发力点”激活“创效源”

作者: 邱长鹏 陈勇   发布日期: 2023年02月13日

深挖创效能力 助力产能释放

——题 记

东滩煤矿充分发挥洗选加工“聚宝盆”作用,深耕“精煤致胜”战略,坚持管理与装备并重,创新与培训齐抓,全面提升精煤产率和产量。今年1月份,精煤占比同比提高13.9%,商品煤稳定率稳居兖矿能源第一名,全力冲刺首季开门红。

技术改造创效益

东滩煤矿紧紧盯住精煤产品这个创效源头,通过大力开展技术改造和工艺优化工程,全面提升精煤产率和产量,不断扩大洗选“摇钱树”作用发挥。

他们克服原有浮选系统设备老化、系统缺陷多、改造难度大等问题,从设备更新优化、系统运行环节设计等多方面入手,更新了2台浮精压滤机、完成刮板机变频改造和压滤机自动控制流程优化,打通浮选加药通道、浮精运输通道,实现浮选压滤机无人化升级,浮选效率提高100%。

据选煤中心主任陈国华介绍,2022年他们完成中矸磁尾旋流器、316精煤泥筛下水改造工作,对218、219皮带机、302刮板机升级改造,提升洗选系统仓下接洗工艺,确保入洗量稳定可控。

伴随着一系列技术改造工程的实施,是一连串产率指标持续向好的成果。2022年煤泥占比下降6.1%,压滤尾煤泥发热量降低400大卡,实现煤泥价值提升。

“智能巡检”除隐患

“现在巡检不用再像以往那样填写日检表了,只需用手机扫描巡检点的二维码,就能完成巡检登记工作,方便又高效。”东滩煤矿选煤中心原煤车间机修工孟伟说。

东滩煤矿选煤中心在设备巡检维护方面积极创新,依托“陈国华创新工作室”,开发了“智能巡检”APP,巡检工扫描检修二维码进入巡检界面,对照巡检项目进行检查后填写巡检结果,上传巡检照片,系统自动记录保存,代替了传统的纸质签到表,既有效保障了巡检质量,还使得日常管理监督更为便捷有序。同时管理人员根据当班工作人员排查隐患情况,对当班巡检工作量进行结算,增加了市场化考核。自2022年5月份运行以来,已经完成5.5万余条设备部件巡检记录。

除此之外,针对筛下淤堵、棒条筛故障多及现场清洁生产等问题召开20余次专题会,群策群力,在交流中寻找最优解决方案,解决各类影响安全生产问题90余项,实现了现场设备安全保障的提升,降低了工人的劳动量和劳动强度,初步构建了从人员盯防到“少人则安、无人则安”的安全管控升级。

有了好的巡检设备,更要有好的管理制度。他们构建以岗位人员、机电修和隐患排查组的隐患排查体系。建立岗位工隐患排查奖励机制,岗位工现场排查隐患累计达到2436余条,奖励岗位工金额7.3万元。编制详细的周检表,指导检修工进行设备巡检,隐患排查组按照检修图表抽检复核。形成完整的管控流程,加快隐患的处理速度,现场隐患数量减少56.2%。

强化培训提素质

“今天我们要讲的是‘浮选药剂的性能’‘泡沫层和尾煤的变化’等七大方面的内容。”1月3日下午,新年刚过,该矿选煤中心就精心组织了“煤用浮选设备的操作”培训活动。

针对人员年龄结构偏大,智能化建设专业人才缺口,职工业务技能亟需提升的现实问题,该矿有针对性的开展订制式培训,以专业理论和实操培训为载体,邀请设备厂家技术人员进行专项技术培训讲座,深入了解设备维护、操作、保养知识。2022年,该矿选煤中心邀请专家17人,组织培训15场,培训职工356人次。

在此基础上,充分发扬职工首创精神,以小发明、小创造、好点子等为主要内容,引导职工提出改进和完善安全生产及其他方面的方法和措施,以及节支降耗、技术革新、标准化建设等方面的构想和方案,解决了选煤中心发展的难点和痛点问题。选煤中心各项工艺技术指标持续提升,介质消耗下降了72.8%,节约磁铁矿粉约1.5万吨。

2022年,该矿申报的1022潜动力筛改造、1012圆振筛棒条更换流程优化等小改小革创新成果10余项,创效200余万元。脱粉筛的改造与应用被评为公司小改小革一等奖。

“下一步,我们将继续全面抓住‘煤质稳定’这一关键点,坚持‘精煤致胜’战略,不断优化产品结构,加快‘智慧选煤厂’建设,继续深挖洗煤生产创效能力,助力矿井产能释放,实现提量挖潜增效。”该矿矿长刘海全表示。