在国内局势、行业态势、市场形势等多重因素的冲击下,降本工作有可为?可有为?随着国际焦化公司降本挖潜工作走向深水区,该公司甲醇车间从产品质量入手,严控生产环节,重塑生产流程,消除非正常停车造成的系统波动,开辟了一条降本挖潜新战线。
在造气工段,脱硫系统的运行状况是系统平稳的“晴雨表”,系统阻力一大,脱硫塔内的磁环需要扒卸、清洗、回装,设备和管路也要进行冲洗,每年停车检修短则十余天,长则一个月。特别是气温降低,阻力上涨最快,大冷天泡在冷水里的感觉可是让大家吃尽苦头,在体力和精神上考验着大家。
不破不立,破而后立。如何才能提高脱硫效果呢?车间通过集思广益,讨论得出,服务好脱硫塔是解决问题的关键。底层填料阻力升高根本原因是煤气中的杂质含量超标。说干就干,该车间在对相关流程进行考证后,利旧兄弟单位一截烟囱作为塔体,在脱硫塔前安装一台洗气塔,用以净化进入脱硫塔的工艺气体。同时对循环水系统进行评估,利用尚有余量的造气循环水作为洗气塔喷淋水源,在对工艺气进行喷淋冲洗的同时,降低了入脱硫塔气体的温度,提高气体纯度,降低硫化氢指标,一举多得的革新就这么落地了。
持续革新才能持续引领。除了革新还要有指标优化,为了持续优化脱硫效果,该车间组织开展现场观察,利用群策群力解决关键问题。在对现场的作业和操作进行多次观察后,发现对运行中的贫液取样静置后,存在沉淀物,经过讨论研究,认为受富液槽容积过小影响,进液口和出液口距离较近,使得富液停留时间过短,影响再生效果,堆叠后反应在脱硫塔阻力变化上。
该车间再次出手,在富液槽中间增设2米高的挡板。除了在挡板上加横撑外,还在一米处增加两个DN250的平衡孔,避免设备受溶液冲击,形成两边位差造成的拉伸损坏。同时对改造后液位指标也进行相应的调整,由现在的30%-60%调整为40%-70%,避免设备在运行中被抽空。通过改善,延长了富液停留时间,进而提高设备的脱硫效率。
一个个增效成果纷至沓来,一组组降本指标凸显前进动力。经过一套“组合拳”,扫清了脱硫塔的“阻力”阴影,减轻了脱硫塔检修工作量,避免磁环的损坏和扒塔的人工成本。该车间在降本挖潜工作中,聚群智,集群力,敢于出手,善于出手,激发员工的创新热情和降本意识,形成全员参与的挖潜增效良好氛围。真正在生产上“降”心独具,运行上“节”尽所能。