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荣信化工供水车间:多措并举发力节能增效

魏永雷   发布日期: 2024年11月12日

今年以来,荣信化工供水车间以各工段实现持续性优化为目标,以工艺链服务公司效益最大化为要求,将“自主改善”作为解决安全生产“疑难杂症”、提高设备可靠性、全面推进节能环保的可靠手段,助力公司降本增效。

持续优化攻关,挖潜效益。及时做好零排放系统稳定运行,改善三效母液回收处理,进一步降低运行成本。持续优化工艺流程,提高盐、硝产量,引入滚筒干燥机,为蒸发结晶装置降本增效创造条件。将冷冻母液通过进料泵送至滚筒干化系统,利用其连续内热传导干燥的特性,使料膜中的水分迅速蒸发、脱湿,再经过滚筒表面的刮刀铲离滚筒,随后通过螺旋输送器将干物料集中入袋包装。滚筒干燥系统投运后,母液吨水公用介质消耗降低25.25元,节约公用介质成本24.24万元,节约外委处置成本全年合计创效605.99万元,经济效益明显。

修旧利废,激活设备“新生命”。SBR池插板阀改善项目,通过将测量实际闸板与阀杆动作行程,截断阀杆,切割匹配长度的槽钢直接与闸板焊接。制作铜套螺母限位,将其延伸至水面以上位置,安装截断的阀杆,最终将铜套螺母与阀杆接触位置置于水面上部,涂抹润滑脂。从而避免污水浸泡冲刷,造成的腐蚀结垢,延长阀门铜螺母的使用寿命,避免由于阀门故障,而影响生产。同时节约阀杆及铜套螺母维修加工费用约1万元。

精细对标分析,控制能耗。为进一步降低提高回用水用量后导致的浊度增加、设备腐蚀风险,各循环水站通过加大排污、合理配比药剂投加、加大对雨水和洁净废水的收集利用等措施,减少回用水量提升后对水质、设备的影响,确保优质足量,减少黄河水用量。同时,强化精细管理,做实做细节能降耗工作,开展能耗小指标竞赛,加强设备能耗实时监控。系统开展能耗对标分析,通过生产统计分析台账,每日跟踪各工艺系统实际能耗变化情况,及时优化调整,分析总结提升,持续推进装置节能降耗。

此外,通过开展“小改小革”、QC项目等创新性活动,有效激发一线专业班组内生动力,提升全员价值创造能力。多渠道探索节水新思路、新举措,为废水处理多开“良方”。