兖矿未来能源榆林能化机电仪车间以公司深入开展“五转五增五提升”活动为契机,不断深化改革,转作风、增效能,自主完成锅炉除尘器喷吹阀供电回路改造,以创新驱动公司高质量发展。
锅炉除尘器作为环保关键设备,其13个仓室内的156台喷吹电磁阀、12台提升阀电磁阀及3台旁通电磁阀由单一24VDC开关电源供电。运行期间,若是出现电磁阀开关不到位、电源模块过热损坏等情况,会导致除尘效率下降,甚至引发锅炉进出口压差异常,影响系统稳定生产排放。
为此,机电仪车间成立了锅炉除尘器喷吹阀改造技术攻关小组,通过查阅搜集相关资料,咨询阀门生产厂家,同时借鉴以往检修改造经验,形成解决方案。
他们将原有单一电源拆分为两路独立回路,其中1-8号仓96台喷吹电磁阀单独成线,其余设备由另一回路供电。此举有效分散用电负荷,降低模块损耗风险,同时增强系统容错能力。
“事虽小,不做不成”。改造后,电磁阀动作响应速度提升30%,故障率同比下降70%,彻底消除因电源故障导致的除尘中断风险。双回路设计可实现故障自动切换,为应急检修争取宝贵时间,保障锅炉烟气排放长期稳定达标,助力绿色生产目标实现。
机电仪车间负责人表示,此次改造是践行“五转五增五提升”活动,实现设备全生命周期管理的创新案例,下一步将持续监测系统运行数据,推动智慧化运维升级,为企业高质量发展夯实基础。