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职工风采

煤矿“瘦身” 与“全民减肥潮”同频

作者: 范凤霞   发布日期: 2025年03月28日

国家卫生健康委员会官方“喊话减肥”,并表示实施“体重管理年”3年行动,普及健康生活方式……这股健康新风也吹进了兴隆庄煤矿,一场别开生面的“减肥瘦身”行动正在悄然展开,以强身瘦肌、降本增效、节支降耗为目标,为矿井发展注入新动力。

“节”尽全力 “约”出精彩

“大河无水小河干”,只有节俭才会有高效益。该矿从细节入手,安装智能感应灯具,有人经过时自动亮起,无人时则自动熄灭。这一小小的改变,每月就能为煤矿节省数千元的电费。开展节水宣传教育,严格遵循节水规范,优化用水流程,从日常洗漱到设备运转,从个人行为到集体作业,推动全员参与节水行动。坚持用活用好激励政策,深入开展“升井不空手、材料齐节约”竞赛活动,月月奖励兑现,指引职工真正找准切入点、把握节约点,做到员工参战、主动节约,努力创造更多的经济价值。

聚焦设备升级优化,多措并举降低用电成本。这个矿皮带工区实施驱动系统改造,从源头着手,将一采主皮原CST+高压电机驱动方式升级为“变频器+永磁电机”,并将皮带由2050米缩短至约800米,降低设备损耗,减少用电量,达到降本增效的目的。合理调配煤流系统运转,对仅服务掘进区队的六采皮带降低带速,从4m/s降低至2.2m/s;东翼皮带采取每班放仓一次的集中放仓方式,减少皮带的运行时间。依托智能化系统,增设空开预警功能,合理控制煤仓进出料速度,确保在有煤时及时运输,在无煤时及时停机,杜绝连续开机造成皮带用电量增加。通过“避峰填谷”协同调度,利用电价高峰时段对胶带机设备进行检修,减少峰期用电量,在谷期进行集中开机放仓,进一步降低用电成本。

“二次开采” 革新价值满仓

废旧材料“淘宝”,小到一颗螺丝钉、一根旧锚杆,大到一台钻机、一辆矿车,统统按照种类、用途、规格分类,建立回收、修复、领用台账,实现资源的高效循环利用。

淘出的宝贝,怎样榨取其“剩余价值”呢?该矿围绕“人人精打细算,个个当家理财”的经营理念,鼓励职工积极开展修旧利废和技术革新。对于废旧物料,弯曲变形严重的,由大化小切割改料;锈蚀转不动的,润滑打磨修补。螺丝帽、卡子杆、连接盘凡是有修复价值的,按照“一个都不能丢”的原则,全部精挑细选集中返回车间“回炉”修复加工备用。“挡车器夹绳板圆弧槽加工工艺改进,杜绝了刨床加工时切削力太大、工件夹持不牢固、加工过程中工件易松动等问题的发生,保障了安全生产,劳动强度也大为减轻。加工效率由原来的一个班加工1块大板可提高到加工3块,效率提高3倍。按每月加工60套夹绳板计,可节省80个人工,节省成本6800元。”生产服务中心负责人向笔者介绍。机电工区以技术革新为抓手,推动技术革新与流程优化,释放降本增效新活力。针对设备能耗高、故障率频发等问题,成立党员技术攻关小组,成功改进“副井尾绳架保护装置”,改造后尾绳保护轮3个月投入费用仅为800元,每年可减少投入35200元。

科技触发  释放高效生产力

兴隆庄煤矿聚焦“减人、提效、保安全”目标,大力推广应用新技术、新设备、新工艺,以"科技之力"为发展新质生产力提供不竭动力。

携手山能华为-联创并肩打造7大专业38个AI应用场景,其中,选煤厂煤泥水浓缩加药场景实现动态分析预测、智能自动调控,每年节省耗材和人工成本数十万元。在西翼胶轮车辅巷,实现1米大截深一次成巷、单排截割时长缩短至17分钟,四六制单班作业掘进3排、三八制单班掘进4排,阶段性成果显著。积极引进六臂掘锚机新设备,通过在地面样机培训,在中翼胶轮车巷试验应用,减少支护人员,可实现4人作业,减轻职工劳动强度。勇于承担扩安一体化施工工艺研究课题,多专业协同,在没有投入新设备的前提下,在1313工作面试验成功,创新支架旋转及拖移方式,最大限度减少单体支柱支设,减少空顶悬顶面积,施工总工期缩短35%,节约支护材料、节省人工合计49%。

煤矿的“强身瘦肌”遇上全民减肥潮,看似不同领域的追求,实则蕴含着相同的奋进力量,都是在各自领域对“精益生活”的践行,对更优状态的不懈追求,美好兴隆人将坚定前行,拥抱更有活力,更美好的生活。