“形势在变、任务在变、工作要求也在变”,唯有以创新求突破,才能在危机中寻得新发展。今年以来,鲍店煤矿生产准备工区在面对现场工作情况复杂、临时性任务多等诸多不利条件影响下,深挖内潜,千方百计降低生产成本,提高工作效率。
在大型设备装封车过程中,他们发现由于新型液压支架的底座的宽度变大,按原有方式封车后超宽无法进入罐笼,即便勉强装进罐笼,井下运输过程也会受到严重制约,为了保障工作效率,他们制作实验支架进行模拟运输,经过多次研究尝试,发现唯有改变封车方式是最好的办法,为此他们召集工区技术人员重新优化封车方式,将封车链从平板车两端头串入后,穿入支架底座前脚起吊孔,再从支架前脚踏板上方穿出,将封车器紧固在支架前脚踏板上方,把原来的横向封车改变为纵向封车,封车后不增加宽度并且安全性不降低,为矿井工作面安撤接续争取到宝贵的时间。
以往在综机场地起吊大型设备,都需要人工拆解钩头,由于部分设备码放较高,为保证设备安全起吊,该区技术人员还创新了一种可自动脱钩的起吊钩头,放置结束后稍微下落钩头自行脱落,进一步增强了场地职工的作业安全。
他们还围绕电缆吊挂和皮带敷设开展技术攻关,积极探索电缆吊挂和皮带敷设新方法,对不同方案进行成本核算与工期对比,最终选择最优方案,力争在缩短工期上取得突破。
今年以来,该区已完成了新型液压支架底座封车、带电电缆移动装置、减速箱逆止器拆卸工具等小革小改项目10项,职工提出合理化建议30多条,在降低职工劳动强度的同时,大幅提高了安全系数和工作效率。