在东滩煤矿的矿井水处理站,体聚合氯化铝(PAC)用量像个无底洞,储存罐占地大不说,人工投加不仅耗时费力,设备还被腐蚀得千疮百孔。
面对这一棘手难题,东滩煤矿综合服务中心(后勤服务)水电队队长刘欢,在审视4月份的药剂报表时,愁容满面,眉头紧锁。
彼时,恰逢矿井出台《关于深化精益降本、挖潜增效的实施意见》,全力向着降本增效的目标迈进,削减材料费成为当务之急。可眼下药剂成本却逆势上涨,按照这个势头,全年预算铁定要“超标”。

“新型固体PAC有效成分翻倍,储存成本直降50%,只要解决搅拌问题,没准就是救命稻草!”困境之中,转机悄然而至。当晚,他便迅速召集机修、电工骨干,将报废的搅拌机进行改装,安装到水泥药剂罐上方,并紧急采购一批固体PAC开展对比试验。试验结果令人惊喜万分——在相同处理量的情况下,固体PAC用量显著减少,絮凝速度比液体快了近一倍,沉淀池的泥水分离效果更是得到极大提升,清晰可见。经过核算,药剂费用直接砍掉了三分之一!
有了实打实的数据作为支撑,刘欢果断启动全面改造工程。加装第二台大功率搅拌机,使得单日搅拌量提升至6吨。对加药管路进行改造,加装转药泵,实现了药剂的灵活调配。铺设专用清水管路,从根本上解决了搅拌水源问题。尤为关键的是,他带领技术骨干精心编制标准化操作手册,并亲自示范教学,手把手地指导工人熟练掌握固体药剂配置技巧。

一个月后,效果立竿见影:药剂费用环比下降27%,每年将节省4万余元,被腐蚀的管道设备故障率归零。以前总因药剂供应不及时导致的水质波动彻底消失,水质监测数据变得稳定可控。
初战告捷的水电队并未停下脚步,而是继续深挖节能潜力,在更多环节探索降本增效新路径。该队建立了煤场用水、停水及时电话沟通洒水泵启停的机制,洒水泵每日运行时间从原来的12小时大幅降至2小时,每月可节约1.65万度电。将各公共厕所连接中水管道接入厕所冲水箱,让生活中水代替地下水“上岗”,加装时控电磁阀,减少夜间中水使用量,年节约水近8万元。

在东滩煤矿,像水电队这样的降本增效先锋队伍并非个例。综合服务中心(后勤服务)安装11个节水阀门,更换3台节能型抽风柜,仅这两项措施每月就有效减少水资源浪费900多立方米,降低电量消耗约7000多度,节约费用6000多元。运搬工区严格把控物料的领取和使用,规范使用扎带、油脂、铁丝等易耗品,通过交旧换新管理及时回收废旧配件,减少不必要的材料浪费。通防工区将瓦斯检查仪由以往依赖外部维修转为手动焊接,大幅降低了仪器返厂维修频次,单台维修费用降低十余元,月均创效近千元。
今年以来,该矿深入贯彻两级公司安排部署,制定“十二项开源节流管控硬措施”,全力降本增效,从源头为矿井筑牢降本防线。各基层单位把成本管控作为年度重点工作来抓,制定任务清单,逐项落实到车间、班组。他们从物料存放点的细致分类,到维修车间的精心修复,再到各工作面的设备高效利用,职工们将节约理念融入每个环节,以点滴行动汇聚成降本增效的强大力量,助力东滩煤矿在破局突围的征程中稳步前行。