“有了这个空气锤,再也不用人工挥大锤了,太节省人力了!”看着地销装车站定量仓内顺畅下落的煤炭,东滩煤矿洗选发运中心(发运)地销装车班班长宋铁竖起大拇指,脸上洋溢着轻松与喜悦。
在该矿地销装车站的日常作业中,物料粘壁、成团导致仓口堵塞的问题,一直是困扰职工的“心头病”。“这个月,地销装车站定量仓仓口堵塞已经是第10次了!”该矿煤管班班长在早会上无奈地说。频繁的堵塞不仅让职工们在寒风烈日下挥汗如雨,高强度的人工疏通作业大大增加了劳动强度,严重影响了煤炭装车效率和系统运行稳定性,成为制约生产的“拦路虎”。
面对这一技术难题,该矿洗选发运中心(发运)负责人带领“火车头”技术革新团队勇挑重担,开启了攻坚克难之路。他们日夜钻研、反复试验,经过无数次的尝试与改进,终于成功研发出空气锤这一“利器”。他们在定量仓锥体段靠近下料口两侧中间位置各安装一个空气锤,只要确保风压达到0.6MPa以上,开启空气锤,它便能通过高频击打仓壁,将振动能量精准传导至仓内煤流内部,有效破坏煤炭之间的粘结力,迅速将成团的煤炭震散,让定量仓恢复顺畅下煤,为系统稳定运行保驾护航。
“没有空气锤的时候,地销每车调煤装车时间约5分钟,有了之后,这一时间缩短至2分钟。”该矿洗选发运中心(发运)机电班班长宋凯算起经济账,“按照地销混煤发运经验计算,汽车日均可多发运25车,按每车32.5吨、混煤产品综合单价480元/吨计算,每天可为矿井增加收入39万元。”这一小小的创新成果,为矿井带来了巨大的经济效益。
为深入开展“五转五增五提升”形势任务教育,该矿洗选发运中心(发运)把创新创效理念深植生产一线,鼓励干部职工立足岗位开展小改小革。一场由基层智慧驱动的创新浪潮悄然兴起,职工们的小革新、小创造,正成为提质增效的“金钥匙”,为矿井安全生产注入源源不断的活力。