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华聚能源:智斗“老龄化” 破解机组运行瓶颈

马志鸿   发布日期: 2025年06月27日

在能源行业转型浪潮中,循环流化床机组因其“吃杂粮”的独特属性,成为低热值燃料资源化利用的核心装备。华聚能源济三电力、赵楼电厂循环流化床机组如同两台“工业消化系统”,自2005年、2014年投运以来,年均消纳兖矿能源本部矿井煤泥100万吨,将工业废料转化为民生电力。面对设备“老龄化”挑战,2025年4月,华聚能源技术委员会启动“预检预判”专项攻坚,通过精准诊疗让老机组重焕活力。

“肠道修复术”,破解磨损泄漏难题

循环流化床锅炉的“双胃系统”(炉膛+回料阀)虽通过浇注料防磨、流态重构等技术保障了主消化功能,但尾部烟道内的蛇形管排却因长期掺烧煤泥面临“肠道溃疡”风险——烟气密度增加导致“烟气走廊”磨损加剧,传统停炉检查难以覆盖全区域,成为限制煤泥掺烧比例的瓶颈。技术团队创新采用“病理分析+靶向治疗”方案:结合燃料成灰特性与烟气流通路径模拟,绘制烟道磨损风险图谱,在空间狭小部位安装单层导流挡板,底部受热面采用双层阶梯式挡板,通过流体动力学优化消除局部冲刷磨损。该方案实施后,烟道泄漏隐患彻底消除,为煤泥掺烧比例再突破奠定基础。

“多学科会诊”,消除隐疾重返青春

济三电力2#机组真空下降速率曾达0.27kPa/min,逼近合格下限。传统黄油涂抹、防爆门更换等“保守疗法”虽使速率降至0.19kPa/min,但深层泄漏点仍如“血管隐疾”影响发电效率。技术团队联合赵楼电厂开展“多学科会诊”:运用氦气检漏技术构建三维泄漏图谱,定位隐蔽漏点,研发“热膨胀适配型软堵工艺”,在漏点表面形成弹性密封膜层,既适应设备热变形,又实现永久堵漏。改造后真空下降速率降至0.08kPa/min,达行业优秀标准,机组真空度提升2kPa,煤耗降低5g/kWh,单台机组年节约燃料成本125万元。

老机组创效“双突破”,技术红利持续释放

5月份,两电厂煤泥掺烧比例最高达88%,月创效592万元;济三电力2#机组创下真空系统历史最优水平,形成《循环流化床烟道防磨》《汽轮机真空治理》两项可复制推广方案。技术团队的攻坚成果,切实转化为显著经济效益。

“预检预判”活动不仅攻克生产瓶颈,更锻造出一支复合型技术铁军。华聚能源将以此为契机,持续释放技术创新对“度危求进”战略的驱动效能,为传统能源企业设备升级提供华聚方案。