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榆林能化储装运车间:狭小空间显担当!

作者: 宋作浩  于敏   发布日期: 2025年07月17日

近日,榆林能化储装运车间率先打响一期输煤系统大修“第一枪”。在仅容一人曲身作业的密闭空间内,经过连续8小时的高强度奋战,成功完成1115环式给煤机折流板更换焊补任务,为输煤系统稳定运行筑牢安全防线。

作为控制煤流走向的“方向盘”,1115环式给煤机折流板长期承受着每小时200吨煤流的冲击,5块折流板已出现深度10~15mm不等的磨损坑。其角度偏差会导致1126/1127皮带跑偏,引发撒煤甚至皮带撕裂事故。经过车间研究决定,利用早班配煤停车期间,对1115环式给煤机5块折流板进行更换。检修人员在40℃高温的环境内,完成5块折流板更换,以±0.5mm的精度完成15道关键焊缝,折流板耐磨层硬度恢复至HRC58以上。

面对0.8m²的受限空间,检修人员采用“蛙式体位”连续作业,监护人员通过CO报警仪实时监控CO浓度,经过8小时连续作业,折流板全部更换完毕。联合试车,煤流落点误差控制在±10mm内,达到设计标准,为当天输煤系统正常运行提供了有力保障。

“我们不仅是在焊折流板,是在焊牢系统安全生产的生命线。”检修班长白彦峰现场的一句话,彰显了方寸之间的责任与担当。此次环式给煤机折流板抢修,不仅保障了配煤站机组的稳定运行,也彰显了储装运车间攻坚克难、勇于担当的精神风貌,用实际行动诠释了“责任重于泰山”的工作理念,为公司的安全生产保驾护航。