未来能源精细化工始终牢固树立“精打细算”思想,积极践行“度危求进、节支降耗”理念,通过狠抓过程管控、深耕科技创新、优化工艺细节等多种方式,持续推进降本增效工作。
揪出“隐形短板”
废水里藏着“流失的效益”
该公司催化剂车间凭借一项“小技改”,上演了一场“变废为宝”的精彩实践——将原本需处理的50立方米废水转化为0.5吨硝酸钠产品。
此前,反应工段新过滤机的水洗工艺中,产生的翻板水一直是个“老大难”。这部分水中含有的少量硝酸钠,本是生产原料,却随污水排走,不仅让产品产量“悄悄缩水”,还额外增加了污水处理的成本和负荷。“看得见的浪费要改,看不见的流失更得抓!”催化剂车间迅速组建专项攻关小组,誓要啃下这块“硬骨头”。
一招“变废为宝”
废水回收实现“双丰收”
经过反复试验,攻关小组找到了解决方案——将含硝酸钠的翻板水回收至盐回收工段原水罐,直接作为原料重新投入生产。这一看似简单的调整,却带来了“一举双得”的惊喜。
每日不仅多产出硝酸钠0.5吨,按年计算可增产182.5吨;同时减少污水排放50立方米,全年减排量达1.825万立方米。从“变废为宝”和“减污降碳”两端同步发力,实现效益与环保双赢。
小投入大回报
半年创效18.7万元的“技改范本”
“别小看这每天的0.5吨,算下来效益可不少!”据核算,该技改项目投用后,仅今年上半年就为公司创造直接经济效益18.7万元。更重要的是,它用实实在在的成果证明:一线岗位的“小想法”能变成降本增效的“大能量”,平凡岗位上的创新同样能迸发惊人价值。
此次成功只是起点。下一步,未来能源精细化工将持续聚焦“节能、降耗、减污、增效”核心目标,通过搭建全员创新平台、完善激励机制,鼓励更多一线员工从生产细节中找灵感、献妙计。相信在“精打细算”的坚持下,会有更多“小技改”撬动“大效益”,推进公司高质量发展。