今年以来,成品车间牢固树立成本意识,以节支降耗、修旧利废为抓手,深挖内潜降成本。上半年,通过自制专用清洗工具,对更换下的反冲洗过滤器滤芯进行高效清理,提升滤芯复用率,半年节约滤芯采购费用18万元。
反冲洗过滤器是稳定生产系统压差的关键设备,其滤芯损耗量大,需定期更换。频繁采购更换不仅耗费人力物力,增加生产成本,也可能因备件不足影响生产稳定运行。针对滤芯更换频繁、采购成本高的难题,成品车间迅速成立“修旧利废”攻关专班。
专班成员深入研究滤芯工作原理,精准分析堵塞成因,经过反复试验论证,制定出切实可行的清洗方案。充分利用车间闲置资源,巧妙利用废旧钢管、喷头等材料,自主设计并制作出一套高效清洗工具。该工具能精准定位滤芯,通过高压水流实现深度彻底清洗。
通过对更换下的旧滤芯进行系统性清洗和严格质量检测,达到标准的滤芯得以重新投入使用。此举不仅显著减少了新滤芯的采购数量,保证了备用滤芯的充足储备,更有效降低了因滤芯性能下降导致反冲洗效果不佳、影响装置平稳运行的风险,为车间安全生产提供了可靠保障。