近日,鲁南化工仪表车间检修班成功修复一台从热电车间旧装置拆除的DN150膜片式调节阀,使其恢复正常功能并纳入备阀台账,实现了废旧设备的“二次上岗”。
该调节阀在拆除后因开关动作不到位一度闲置,若直接报废不仅造成资源浪费,新购同类阀门还需投入高昂成本。面对这一情况检修班的师傅们看在眼里、记在心里,主动开展修复工作。通过对阀门进行细致拆检和动作调试,班组迅速定位故障症结——阀门轴封与密封圈因长期使用老化破损,导致密封失效、阀门动作失灵。
问题明确后,班组人员迅速更换配套的新轴封与密封圈,并对拆下的推杆进行仔细清理打磨,确保部件配合精准。经重新组装和测试,阀门重新回装,开关动作顺畅、指示精准,阀门动作顺畅,性能完全恢复。
“这可不是简单修好了一个阀门!”参与修复的刘师傅笑着说,“这不仅省下了采购新阀的费用,更盘活了闲置资源。以后遇到类似情况,咱们心里更有底了!”
如今,这台修复后的阀门已纳入备阀管理台账,等待着在需要时再次“上岗”。在企业全力推进节支增效、度危求进的关键时期,仪表车间检修班坚持从小处着手、从日常做起,深度挖掘废旧仪表创效潜力,以实际行动践行“精打细算”的理念,主动挖掘废旧仪表创效“潜质”,为降本增效工作提供了有益经验。