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国际焦化:主动出击 全力打好预防战

作者: 姜振玲  吕德明   发布日期: 2025年09月30日

近日,一场“保障运行、降本增效”的战役在国际焦化公司打响。该公司预防性维护为抓手,构建全维度运行保障体系,通过实时监测、精准研判、高效检修闭环管理,成功化解设备运行风险,交出了降本增效、环保提产一份亮眼“答卷”。

从“被动应对”到“主动预防”转变

“锅炉段烟道阻力呈缓慢上升趋势,0.39MPa饱和蒸汽日产量较设计值出现下滑,两台 800kW余热锅炉引风机运行电流持续走高、负荷明显增加。”这一组实时监控数据,打破了常规运行节奏。

这组看似细微的参数变化,但管理团队却识别出将是重大风险预警的信号。两套焦炉烟气余热回收系统已连续稳定运行14个多月,烟道阻力增大与风机负荷升高,不仅会直接提高电耗成本,更意味着系统正逐步逼近运行极限。若任其发展,可能引发风机过载、系统瘫痪等严重问题,既制约焦炉生产节奏,甚至可能导致非计划停产,造成不可估量的经济损失。车间通过实时捕捉设备参数变化,系统分析运行数据,做出精准判断,制定预防性停机清洗检修方案。这场主动维护战役全面打响。

以“高效协同”挑战“复杂检修”

“烟气闸板突发卡涩、蒸发器部分换热管检测出罐内泄漏、检修可能影响焦炉加热、开停车阶段烟气参数波动大……”检修工作启动后,一系列复杂挑战接踵而至。

检修团队坚持问题导向、精准发力,制定往阀板注水溶解复盐、循环风机低负荷抽风+出口阀门微开5%的组合策略,实施监控烟气参数指标、动态化精细调整等切实可行的方案,解决实际问题。同时,形成“领导干部全程紧盯、技术人员现场指挥、检修人员全力攻坚”的高效协同联动,推动检修工作快速展开。在共同的努力下,1#、2#余热锅炉分别提前5小时、4小时完成所有检修任务,一次性开车成功,最大限度降低了对生产运行的影响,彰显了“众志成城、敢打硬仗”的责任担当。

用“硬核数据”彰显“降本增效”实效

此次主动清洗工作,让直观数据与实际效益得到充分印证,在效益、环保、生产保障等方面实现突破。0.39MPa低压蒸汽日产量增加150吨以上,全部用于生产环节,有效提高全厂能源自给率,降低对外部能源的依赖。两台引风机运行负荷显著降低,日均节电量超4000千瓦时,年可节约电费支出100万元以上。锅炉烟道阻力降低500帕,大幅改善烟气流通环境,减轻系统整体运行负荷。烟气脱硫塔入口温度下降30℃,显著提升脱硫效率,减少脱硫剂消耗量。同时,烟气系统恢复最佳运行状态,为后续焦炉进一步提升产能、优化效率创造有利条件,推动生产规模与效益双向增长。