近日,榆林能化机电仪车间顺利完成161A/B输煤皮带秤更换任务,为该公司计量精准化、成本核算精细化筑牢设备根基,以实干护航生产稳定运行。

输煤皮带秤作为公司计量与成本核算的“关键标尺”,其精度直接关系到燃煤消耗统计的准确性,更是后续生产优化、成本管控的重要数据依据。然而,受长期高负荷运行影响,旧皮带秤逐渐出现计量精度下降、核心部件老化等问题,若不及时处置,不仅会导致数据偏差,更可能为生产调度与成本管控埋下隐患。
“提前谋、细致干、安全稳”是此次更换任务的核心准则。为最大程度降低对生产的影响,车间技术员与班组长提前深入现场开展多轮勘察,结合设备运行参数与生产调度计划,反复打磨更换方案——从人员分工、作业流程到安全注意事项,每一个环节都细化到岗、责任到人。同时,提前备齐专用工具与新设备配件,并主动与储装运车间沟通协调,敲定最佳停机作业窗口,为更换工作“抢”出高效安全的时间空间。

更换作业当天,尽管输煤区域扬起粉尘,作业人员却丝毫不受影响。大家规范佩戴防尘口罩,严格遵循安全操作规程,现场专人全程监护,确保每一步操作都“零差错、零风险”。待确认输煤系统完全停机、断电并做好安全防护后,团队迅速行动—— 先细致拆除旧皮带秤的传感器、仪表等部件,再用工具仔细清理安装区域的积灰与杂物,为新设备安装“扫清障碍”;随后,凭借丰富的经验与精准的操作,将新传感器精准定位、稳妥固定,有条不紊完成接线调试;最后,重点对新皮带秤的计量误差、数据传输稳定性等核心指标开展反复测试,直至所有参数均符合规范要求,才正式结束作业。
此次161A/B输煤皮带秤的成功更换,不仅彻底解决了旧设备的运行隐患,更让输煤计量精度实现质的提升,为公司精准计量燃煤消耗、科学优化生产流程提供了可靠的数据支撑。下一步,机电仪车间将持续强化设备管理意识,把“精准”理念贯穿到日常工作中,通过加强设备巡检频次、细化维护保养措施、定期开展计量校准工作,全力保障各类计量设备稳定高效运行,为企业高质量发展筑牢“设备基石”。