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东滩煤矿:“精益手术刀”破解掘进效率瓶颈

作者: 周旭   发布日期: 2025年12月19日

“通过年初全面测算,矿井今年面临的特殊地质条件极为复杂,相较去年需增加贯通11处、过立交10处、过老巷4处,整体掘进难度显著增加,严重制约了效率提升。”东滩煤矿总工程师谢华东介绍道。随着开采年限增长与开采程度加深,该矿面临可采储量减少、采面分散, 致使掘进顺槽增多、遭遇特殊地段增多、生产接续紧张的局面。东滩煤矿依托精益改善项目平台,开展了以精益管理为核心的系统性掘进质效提升项目。

破题:精益诊断与根源剖析

今年2月,东滩煤抽调生产技术、地质测量、机电管理、财务及市场运营等多部门骨干,成立了跨职能的“掘进效率提升项目组”。“我们采用了精益管理的‘人、机、料、法、环’分析框架。”项目组组长郭万里介绍,“不仅仅是套用理论,结合矿井实际进行了优化。

项目组深入井下各掘进工作面,通过现场写实访谈干部职工的方式开展了为期两个月的全面调研收集生产数据超过5000条。“我们发现问题是多方面的。”副组长周刚翻开厚厚的调研报告,“从人员结构设备管理施工工艺物流运输每个环节都存在显著的改善空间。

面对纷繁复杂的问题表象,项目组运用问题矩阵等工具进行量化排序与聚焦,最终将根源锁定在三个最为核心的层面:一是巷道布局与设计的系统性优化空间;二是普掘施工工艺的现代化升级需求;三是掘进设备综合效能的根本性提升。针对巷道设计,通过问题树工具层层剥茧,发现了巷道布置与系统衔接不畅等主要真因。在普掘工序的精确计时分析中,数据显示一个正规循环平均耗时比标准超出近一小时,其中临时支护与倒矸工序是最大的“时间漏斗”。而在设备端,帕累托分析清晰地指出,工器具故障是导致停机的主要因素,其背后暴露出人工搬运模式效率低下且易造成损坏的深层管理问题。至此,一场针对性极强的攻坚战役,有了清晰明确的战略地图。

攻坚:系统优化与创新实践

找准症结后,项目组启动了一套涵盖源头设计、工艺升级与管理转型的系统优化攻坚

4301工作面,他们将原设计的运输顺槽与轨道顺槽功能进行“身份互换”通过重新规划连通路径,使轨道顺槽成功接入既有辅助运输网络,运输顺槽则高效贯通煤流系统,实现了大幅度的成本节约与工期压缩。在其余两处工作面对已有老巷道进行功能性再造,通过精准施工深度超50米的溜煤眼,辅以关键联络巷的贯通,成功构建了新的工作面系统直接减少了605米的岩巷掘进,将存量资产转化为新的生产力

在普掘工作面,以单体液压支柱替代传统前探梁,配合新支护方式,一举取消了耗时的喷浆工序,单循环节约45分钟。而掘锚一体机的引入成为关键突破,“过去四人协同的高风险作业,现在两人即可安全高效完成,”综掘一区队长王刚介绍,“劳动强度与安全风险实现了双下降。”

与此同时,设备管理实现了从“被动维修”到“主动预防”的范式转型。通过建立设备“健康档案”与预测性维护机制,并在井下设立应急配件库,故障处理时间被大幅压缩。物料供应流程经梳理再造后,到达工作面的平均时间缩短34%,显著保障了生产连续性。这场多维度、系统性的精益实践,为复杂地质条件下的高效掘进提供了扎实的解决方案。

成效:数据见证与固化提升

从地质条件变化的挑战到接续紧张的困境,从精益诊断的剖析到系统优化的实践,东滩煤矿走出了一条依靠创新和管理提升核心竞争力的道路。

效益首先体现在直观的经济账上:通过两个工作面重新优化布置,分别累计减少巷道工程774.9米605米,节约成本超5800万元。“成本节约是显性的,但更多积极变化发生在日常生产的每一个环节”项目组成员李欣介绍道,“普掘工作面的单循环作业时间从426分钟降至368分钟,效率提升13.6%;综掘设备故障率下降31%;物料供应及时率提升至98.7%

北翼运顺掘进巷道朱帅帅带领职工刚刚完成了一个循环。“现在干活顺多了。”他笑着说,“工序简化了,设备好用了,我们班进尺从2.8米提高到了3.4米而且支护质量还有所提升。

这一实践生动证明,以管理精细化、系统最优化、创新常态化为内涵的发展模式,能够有效激发企业内生动力。今年以来,东滩煤矿聚焦矿井生产流程优化、质量提升与成本管控等关键环节,全过程督导确保项目实施效果全年组织立项发布、专题培训、项目评审会5场,开展现场督导37次,实施完成8个精益改善项目,创造经济效益1.1亿元,为矿井行稳致远发展贡献了精益力量。