为深入推进精益管理,激活全员创新动能,持续筑牢降本增效、提质稳产防线,精细化工催化剂车间牢固树立“精打细算降成本、精益求精提效能”理念,以全员创新为抓手,聚焦生产瓶颈,鼓励职工立足岗位开展小改小革,用“微创新”破解生产“大难题”。
据悉,反应工段B胶储存环节长期存在温度管控难题,原有加热系统热风直吹,导致储存棚热量分布不均,B胶温度差异明显。而温度稳定性直接决定B胶性能,温度异常不仅影响工艺衔接、制约产能,更会增加产品质量波动风险,成为阻碍生产高效稳定运行的“拦路虎”。
面对困境,反应工段员工主动建言献策,提出“加装折流板优化热风轨迹”方案。车间技术团队迅速响应,牵头细化方案、精准测算参数、规范组织施工,全程严把安全关、质量关、效率关,确保改造工作有序落地。经过大家共同努力,此次改造成效显著,热风经折流板引导均匀覆盖储存棚,B胶温度稳定在标准范围,有效保障了物料性能稳定和产品质量达标。同时,热风利用效率提升、加热能耗下降,有效压缩生产成本,实现“提质、节能、降本、稳产”多重共赢。
今年以来,精细化工催化剂车间始终将小改小革作为激活基层创新、深化精益管理的重要抓手,持续完善职工创新激励机制,搭建人人可为、人人能为的创新平台,引导职工立足岗位、深耕细研,把生产中的“堵点”“难点”转化为创新的“切入点”“突破点”,让创新理念融入生产全流程、各环节。此次温度管控小改革,既是全员创新的生动缩影,也是践行精益降本的具体体现,为公司高质量发展凝聚基层智慧、汇聚创新力量,推动精益创新走深走实。