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未来能源榆林能化:技改增效超5000万元

作者: 宋作浩   发布日期: 2026年02月13日

2025年,未来能源榆林能化甲醇、聚甲氧基二甲醚(DMMn)两大产品产量双双刷新历史最好纪录,生产经营质效大幅跃升,打赢创效攻坚翻身仗。这其中,通过技术改造降本增效5164万元,取得了丰硕成果。

榆林能化坚持“以市场为导向 以效益为中心”的思路,抓住原材料价格下行及甲醇价格平稳的有利时机,坚定不移打赢优化提质、精益管理、降本增效主动仗。该公司构建精准高效的生产指挥体系,强化牵头抓总、协调各方职能,以稳产促高产,确保生产有序推进。持续推进精益管理,优化生产运行组织,降低单耗。强化“两炉”运行管控,科学入炉煤配比,提升煤浆浓度,严格氢碳比控制,甲醇产量持续提高,同比增产8.73万吨。

榆林能化党委委员、副总经理张建利告诉记者,该公司牢固树立“精打细算”思想,秉持“成本制胜”理念,全员创新深挖内潜,持续开展“每日效益看板”“周经济运行分析”“浪费识别”等活动,以效益最优制定生产计划,以成本最低抓好生产经营。

气化装置是煤化工的“龙头”。榆林能化公司6台气化炉中,1台采用世界首套多喷嘴对置式半废锅气化技术,每小时可副产9.8MPa、540℃的过热蒸汽80多吨。针对原设计副产蒸汽用于发电、利用价值不高,该公司去年将半废锅气化炉副产蒸汽与锅炉蒸汽母管进行联通,蒸汽直接用于生产系统。不仅停运了1台260吨/小时燃煤锅炉,而且年创效2000万余元,实现经济效益与环保效益双提升。

榆林能化深度拥抱人工智能,加快数字化转型,推进DCS优化升级改造和智慧工厂建设。2025年10月,植入人工智能(AI)技术的“甲醇精馏工艺智能优化系统”在合成车间精馏工段成功应用,实现工艺自主优化控制平稳运行,减少人工操作,员工工作强度大幅下降,在提高甲醇产量的同时,吨甲醇耗蒸汽降至0.82吨,吨甲醇耗煤降至1.71吨,年创效200万元,产品质量与生产效率得到双重提升。

与此同时,榆林能化聚焦装置长周期、能耗管控瓶颈,精准开展技术攻关,实施半废锅气化炉水温提升改造、激冷水幕喷嘴改进、防结渣喷涂等系列重点技改项目,气化炉全年连续运行244天,同比增加76天,单炉最长运行周期延长至88天。实施DMMn装置关键设备低品质热量耦合技改降本,优化DMMn装置甲醛银催化剂使用效率,DMMn装置产能提升20%。