近日,南屯煤矿井下辅助运输战线传来好消息:一项由生产准备工区自主设计研制的“单轨吊尾气排烟口转向装置”的成功投入使用,彻底解决了长期困扰运输环节的CO传感器误报警问题。
这一成本仅200元的“微”创新,不仅打通了物料运输的“生命线”,更成为该矿践行“创新无小事、降耗出实效”理念的生动注脚。
单轨吊机车的使用使得运输效率得到显著提升,但由于机车尾气排放口正对巷道内的CO检测仪,机车经过时排放的尾气极易引发CO误报警。这一现象不仅干扰了正常的安全生产监控秩序,更成为制约矿井运输环节安全高效运行的“绊脚石”,增加了不必要的应急处置成本和管理难度。
为从根本上拔掉这颗“钉子”,该矿生产准备工区主动领题、破题,技术人员经过现场反复勘查与论证,秉持“对症下药、简便易行”的原则,成功研制出单轨吊尾气排烟口转向装置。
该装置虽小,却“五脏俱全”且设计精巧,可根据不同机车尾气口距离量身加工规格。上部采用折页连接形成密闭通道,底部固定于机车,左侧预留孔位安装排气温度传感器,结构简单、成本低廉、适配性强,且全部符合设备保护标准。
最值得一提的是其检修便利性:清理隔爆板时,只需向上轻轻托起装置即可,大大缩短了检修时间,提升了检修效率。
就是这样一项看似简易的“小改造”,却发挥出“四两拨千斤”的实效。装置投入使用后,从根本上改变了尾气的排放方向,从源头上杜绝了尾气直吹检测仪的现象。
据了解,该装置单台加工成本仅200元,真正实现了“花小钱、解大难”。它不仅彻底消除了CO误报警对生产秩序的干扰,更提升了运输环节的本质安全水平,减少了因误报带来的安全隐患处置成本。
“创新不在于大小,关键在于解决安全生产实际问题。”下一步,该矿将继续聚焦生产一线的痛点、难点,鼓励全员参与“微”创新,以低成本的小改小革破解实际生产难题,推动节支降耗与安全生产双提升,为矿井高质量可持续发展贡献力量。