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杨村煤矿:“91年”老设备续写新生

作者: 徐姗姗   发布日期: 2026年03月21日

1991年,一台锻钎机正式在杨村煤矿投入使用。三十余年间,它在车间的轰鸣声中昼夜运转,见证了矿井的发展历程。然而就在近期,这位“老将”突发故障,设备停摆导致生产受阻,维修任务迫在眉睫。

作为井下机电设备维护链条中的重要一环,锻钎机虽不显眼,却承担着生产必需的电缆挂钩压制成型任务,是保障矿井有序生产的基础装备之一。然而,设备年代久远,原厂图纸早已遗失,更棘手的是,生产厂家已关闭多年,技术支持和配件供应完全中断。从常规解决路径看,更换新设备虽稳妥,但市场询价结果显示,新购同类设备需投入近20万元。

面对高昂的更换成本,一个问题被摆上桌面:能否依靠自身力量尝试修复?这一想法迅速得到回应。长期以来,“节支等同增收,降耗就是创效”已成为杨村煤矿上下的共识。该矿当即决定,组织技术力量开展自主攻关。

由高技能人才创新工作室牵头的技术攻关小组迅速组建,成员多为经验丰富、技术过硬的骨干。面对这台“91后”老旧设备,他们开展了一场全面而精细的“体检”。没有图纸,就自行测绘;没有技术指导,就凭经验摸索。设备被逐一拆解、清洗,每一个部件均经过仔细检测与研判。最终确认,尽管整机老化,但核心部件尚未完全损坏,故障原因主要来自长期磨损引发的闭封铜套损坏及操纵杆气压泄漏。

坚持“能自制不外购,能自修不外委,能用旧不投新”的原则,攻关小组对磨损部位进行精密修复加工,并通过反复调试优化配合间隙,最大限度恢复设备性能。经过连续数日的努力,这台1991年出厂、已无图纸无售后的锻钎机重新运转起来。检测结果显示,设备运行平稳,各项技术指标完全满足生产需求,现在又重新上岗。而此次修复所用材料及配件费用,仅400余元。

从20万元到400元,这是杨村煤矿落实精细化管理、深化内部挖潜的生动缩影。该矿持续强化“全员、全过程、全要素”成本管控体系建设,建立健全“交旧领新”制度,引导职工立足岗位开展修旧利废、小改小革。从报废设备中拆解出的零配件,到废旧锚杆再加工制成的巷道支架,一批批废旧物资在职工手中实现“二次增值”。

今年以来,该矿通过修旧利废,节约新购成本442万元,有效降低了材料成本压力,也为矿井发展注入了源源不断的内生动力。