近日,榆林能化气化车间聚焦生产现场“跑冒滴漏”痛点,以精益管理为抓手,通过“外部贴板封堵+内部堆焊强化”的创新工艺,成功完成4台泄漏泵壳的修复作业,彻底解决了长期困扰现场的泵壳泄漏难题,累计节约设备采购成本超9.3万元,以岗位小创新实现了降本大效益,为公司全员创效工作注入了鲜活动能。
长期以来,气化车间渣池泵、火炬凝液泵等核心设备因持续输送高含固介质,泵壳受介质长期冲刷磨损严重,陆续出现多处泄漏点。该问题不仅违背了设备“零泄漏、零缺陷、零故障”的“三零”管理要求,造成现场“跑冒滴漏”现象反复反弹,更成为制约车间清洁文明生产水平提升的“老大难”问题。

车间技术骨干和一线维修人员迅速组成攻关小组,对泄漏泵壳进行全面“会诊”。经过反复论证,他们大胆提出一个创新方案:不换壳体,就地修补!利用8mm厚钢板,在泵壳外部泄漏区域进行贴板焊接封堵,同时对泵壳内部对应部位实施堆焊强化。这样既从外部堵住了漏点,又增强了内部抗冲刷能力,相当于给脆弱的泵壳穿上了一层“铁布衫”
说干就干!攻关小组成员分工协作,测量、下料、焊接、打磨,每一个环节都精益求精。在狭窄的泵区,焊花飞溅,汗水湿透衣背,但没有人叫苦叫累。经过连续奋战,他们成功对渣池泵3台、火炬凝液泵1台实施了修补。
此次泵壳自主修复改造,实现了一举多得的良好成效,改造后的设备运行状态焕然一新。修复后的泵体再无介质滴漏现象,设备本体恢复完好本色,现场作业环境整洁度大幅提升,全面达到设备“三零”管理标准,有力推动车间清洁文明生产工作迈上新台阶。
一块普通的钢板,一套创新的方案,一群敢想敢干的员工,不仅解决了生产现场的急难愁盼问题,更创造了九万余元的直接经济效益。此次自主改善攻坚,充分彰显了气化车间员工“会算账、能动手、敢担当”的实干精神,也生动诠释了“改善无大小,实用即法宝”的精益管理内涵。
下一步,气化车间将以此次改善为契机,持续深化全员创新创效工作,鼓励引导全体员工立足岗位、深挖潜力,聚焦生产经营中的难点、堵点问题主动发力,让更多基层“小创新”汇聚成企业高质量发展的“大动能”,为榆林能化提质增效、精益运营持续贡献力量。