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鲍店煤矿洗选发运中心:拆掉“堵心设备” 装上“畅通新路”

刘月伟   发布日期: 2026年04月03日

今年以来,鲍店煤矿洗选发运中心聚焦现场设备故障率高、运维成本大、生产连续性不足等痛点难点,充分发挥党员创新团队攻坚作用,以“揭榜挂帅”领题破题,通过优化筛板规格、重构物料流程、拆除低效设备、加装新型溜槽等一系列精准技改,彻底解决长期制约生产的设备顽疾,实现降本增效与安全高效运行双提升。

老设备“带病”运行,生产处处“卡壳”

此前,332离心机、333给煤机长期处于“带病运行”状态,成为生产线上的突出堵点。332离心机频繁堵塞,需人工反复巡检疏通,且筛网损耗快、寿命短、更换成本高;333给煤机故障频发,减速机漏油、电机异响、皮带丝杠多次拉断、皮带卡滞不转,造成现场压煤积煤、出料口漏料撒料,不仅大幅增加检修工作量,还多次影响正常生产秩序。

同时,331高频筛筛缝脱水效果不足,筛前出料水分偏高,难以满足工艺指标要求。多重问题叠加,导致洗选系统运行效率难以提升,生产节奏频频受阻。

揭榜挂帅破难题,新溜槽“上岗”护航

面对生产瓶颈,中心迅速由党员创新团队揭榜领题,技术骨干深入现场勘查、精准数据分析、反复论证推演,最终制定出一套流程更简、成本更低、效果更稳的系统改造方案。

党员骨干带头攻坚,首先针对331高频筛水分超标问题,更换为0.75mm筛缝筛板,有效提升了脱水效果,经化验检测,出料水分完全达标。在此基础上,团队大胆优化工艺流程,果断拆除故障率高、维护成本大的332离心机和333给煤机,在原位置安装三节新型溜槽。

这一“拆”一“装”,用简洁顺畅的物料通道替代了复杂易损的老旧设备,从根源上消除了故障隐患,实现了生产流程的“瘦身提质”,为后续高效运行铺平了道路。

低成本“长效”运行,效益持续“加码”

改造完成后,经过一段时间的稳定运行观察,效果立竿见影。物料输送畅通无阻,堵塞、积煤、漏料等顽疾彻底消除,设备故障率大幅下降,生产连续性显著增强,人工巡检与检修成本也随之明显降低。 

此次改造成效显著,投入仅为三节新溜槽的6万元,却省去了价值80万元的332离心机、10万元的333给煤机及高频筛网等高额费用,累计节约材料费约84万元。同时,新溜槽维护简单、使用寿命长、运行稳定可靠,长期经济效益持续释放。

以揭榜挂帅聚攻坚之力,以小改小革创提质之效。鲍店煤矿洗选发运中心党员创新团队用实干破解难题、用创新提升效益,为矿井洗选系统安全高效、稳产增效注入了强劲动力。