从工作面进场到最后一组液压支架顺利撤除,仅用时34天,提前预定工期14天。矿业工程(安撤中心)在兴隆庄煤矿10311工作面撤除工程攻坚战中,交出了一份亮眼的成绩单。

挂图作战 超前绘制“任务图”
兴隆庄煤矿10311工作面撤除工程,从一开始便是一场“硬仗”:需撤除173组液压支架、刮板输送机、采煤机等设备,时间紧、任务重、设备多,且防灭火压力较大,被列为兖矿能源重点工程。
面对这块难啃的“硬骨头”,该公司将其作为“一号工程”来抓,迅速成立专项小组,派驻专业力量下沉一线,对工作面实施包保,时刻关注现场动态,协调解决各类问题。组织生产部室骨干力量、施工队伍管理人员及各班组长共同研判现场实况,谋划整体施工方案。围绕设备撤除、路线规划、人员调度等核心任务,绘制清晰“施工图”,划定明确“责任田”,倒排工期、挂图作战,以“进度轴”锁定关键节点,确保各项任务落实到人、时序管控到位。
“接到任务后,我们第一时间成立技术小组,多次召开专题分析会,开展头脑风暴,根据工作面实际,制定科学、高效、可行的现场施工方案,及时补充完善施工措施,合理安排工序衔接,全力保障施工效率。”安撤工程二队负责人商伟如是说。
该公司包保组实施三八制跟班管理,对调整掩护支架、困难条件施工以及工作面“关门”等关键环节进行24小时全程把控,做到问题及时发现、难题第一时间研判解决,确保现场指导到位、管控到位。

单轨吊进面 跑出撤除“加速度”
如何快速撤除?这是摆在他们面前的核心课题。
该公司结合矿井运输特点,与矿方积极沟通,敲定全面铺设单轨吊轨道,让单轨吊机车直接开至撤架地点,完成支架吊装和运输一体化作业。
方案落地,功夫在前。他们在工作面停采造条件时就与矿方多次沟通,逐项确定梁端距、末采高度、抹角尺寸等技术参数,确保单轨吊机车能够在工作面内直接吊运设备。吊运支架位置随支架撤除进度逐步外移,这一方案大大减少了以往绞车长距离拖移的烦琐工序。
效率提升立竿见影。在安全隐患大幅减少的同时,支架外运效率由单班2到3组提升至单班4到5组,全天支架撤除效率由8到9组跃升至12至14组。单轨吊进面这步“先手棋”,为整个工程提速奠定坚实基础。
“如果支架整体外运至硐室再进行拆解,整体运输效率低、占用时间长,会导致工作面内撤除支架堆积,严重阻碍撤除进度。”该公司安撤工程二队技术主管范明说。
如何打破这一僵局?他们巧妙利用附近巷道宽度满足4.5米、单轨吊轨下高度满足3米的西翼胶轮车辅巷、十采一横轨道巷等巷道,进行支架暂存作业。这一决策,解决了支架外运后必须立即拆解的“卡脖子”环节。工作面撤除支架有序转运至指定存放位置,不再堆积滞留,实现集中力量快速撤除工作面内设备,使撤除速度再上一个台阶。

多维保障 护航撤除“全过程”
攻坚战的胜利,离不开各条战线协同发力。
接到任务后,他们立即安排先遣力量投入工作面撤除工程,全面开展外围设备撤除、老料杂物回收、创造设备回撤条件等前期准备工作。技术组全程紧盯现场,超前标定液压支架、运输机等核心设备暂存位置,并提前制定掩护支架调整、末架撤除等关键工序施工方案,为工作面设备快速撤除打下坚实基础。超前做好配件物料供应,积极协调封车器具及物料装车所需车辆,确保设备撤除期间物料供应“不断档”。
为确保运输高效顺畅,他们与矿方协调调配2部重型梁单轨吊机车专门用于支架运输,并协商轨道维修人员全程跟车保障,一旦出现问题立即现场解决,最大限度减少运输环节影响。组织专人对全程运输线路进行查看,详细掌握路况、坡度、弯道分布及沿线潜在风险,为运输方案制定提供精准、可靠的数据支撑。进入运输实施阶段后,他们密切跟踪现场动态,针对路况变化、操作难点等实际情况,及时分析研判,动态修订并持续完善专项施工措施。对关键运输节点实行专人监护,提前制定处置预案,做到风险预控、措施到位,为攻坚战胜利提供了坚实的外围保障。
安撤工程二队干部职工充分发扬“能征善战、敢打必胜”的安撤特种兵精神,面对攻坚战敢于亮剑、迎难而上。凭借这股不服输、不言弃的拼劲,他们一次次破解施工难题,一次次刷新施工纪录,用责任与担当,不断续写安撤篇章。