近日,在第七届质量创新与质量改进成果交流活动中,鲍店煤矿生产服务中心更新QC小组凭借《缩短废旧物资单件修复时间》课题成果,获评质量信得过小组专业二级荣誉。该小组深耕质量管理、坚持精益改善,缩短废旧物资单件修复时间,从196.68分钟到15.45分钟,他们用一次漂亮的PDCA循环,为矿井降本增效按下了“快进键”。

直面瓶颈难题 确立攻坚课题
2025年以来,随着人员结构调整,鲍店煤矿废旧物资修复工作面临人员紧、任务重、效率低的多重压力。据统计,今年1至2月份,月均修复废旧物资2918件,单件修复时间达19.68分钟。按照现有人员、设备条件测算,全年预计仅能完成修复任务35021件,与41000件的年度计划存在较大缺口,生产组织压力持续加大。
为有效破解效率瓶颈、确保年度目标顺利实现,生产服务中心更新QC小组主动扛起责任、直面困难挑战,将缩短废旧物资单件修复时间确立为年度QC核心攻关课题,全面启动精益改善专项行动,以精准施策破解制约难题。

科学精准测算 明确攻坚目标
目标是行动的指南,方向是攻坚的动力。该小组立足现场实际,结合现有19人作业规模,经过反复论证、精准测算,确定单件修复时间降至15.57分钟的核心攻坚目标。
从历史水平来看,2024年8月废旧物资单件最短修复时间为15.56分钟,略低于本次目标值,为目标实现提供了坚实的实践依据。从现场症结排查来看,通过对3月份修复全过程写实追踪,发现锚杆、皮带两类物资浪费时长占比高达61.22%,是制约整体修复效率的关键瓶颈。经科学论证,解决80%症结浪费后,单件修复时间可降至15.26分钟,目标可行、路径清晰,为后续改善工作奠定了坚实基础。

深入系统分析 锁定核心要因
小组严格遵循PDCA循环工作法,坚持问题导向、数据支撑,从人、机、料、法、环五个维度开展全要素、全流程深入分析。通过现场写实、数据比对、关联分析等方式,层层深挖问题根源,最终锁定转运路线设置不合理、拣选场地未分区、设备自动化程度低、钢筋弯曲机无专用模具、工位设置不合理五大核心要因,精准找准制约效率提升的关键症结,确保改善工作靶向发力、有的放矢。

聚焦重点施策 推动落地见效
针对五大核心要因,小组坚持一因一策、闭环管理,制定专项对策表,明确责任分工、实施路径与完成时限,推动各项改善措施全面落地、见行见效。
优化转运路线,打通废旧物资存放区至修复加工区隔断,绘制清晰路线标识,叉车平均转运时间由6.5分钟降至2.8分钟,运输效率显著提升。实施分区拣选,推行定置管理,建立分类卸车定置区,实现物资分类存放、对口作业,拣选环节浪费时间占比降至27.44%,作业效率提升50%。升级自动化设备,加装自动进刀、圆盘滚刀、定位横切与清理装置,形成一体化作业模式,作业人员由5人减至3人,切割效率提升81.7%。定制专用弯曲模具,优化锚杆弯曲作业流程,位置调整耗时由3.95分钟降至1.03分钟,作业时长缩短46.14%。重构连续流生产线,引入精益管理理念,建立锚杆、皮带修复连续流产线,锚杆修复时长减半,皮带修复效率提升72%,车间空间利用率提升133%。

攻坚成效显著 综合效益突出
历经8个月系统攻坚,课题取得显著成效,各项指标超额完成、亮点纷呈。效率指标全面达标,废旧物资单件修复时间由19.68分钟降至15.45分钟,巩固期稳定在13分钟左右,远超预期目标。核心症结有效破解,锚杆、皮带修复浪费时长占比分别降至9.07%、6.80%,不再制约生产效率。经济效益十分可观,2025年5至10月,累计修旧利废创效80.99万元,减少采购成本230.7万元,综合创效达311.69万元。管理成果持续固化,形成6项标准化规程,完善转运、设备、定置管理体系,相关经验获上级单位19次观摩学习,形成可复制、可推广的精益修旧模式。

珍惜荣誉再奋进 砥砺前行谱新篇
此次获评质量信得过小组专业二级,既是一份荣誉,更是一份责任。下一步,鲍店煤矿生产服务中心更新QC小组将倍加珍惜荣誉、持续加压奋进,立足岗位创新创效,聚焦生产现场痛点难点,持续深化质量管理,不断提升精益管理水平,积极探索降本增效新路径,以更加务实的作风、更加有力的举措,全力推动中心质量效益再上新台阶,为矿井高质量发展贡献基层小组智慧与力量。