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鲍店煤矿:聚力岗位微创新 挖掘生产创效潜力

刘月伟   发布日期: 2026年05月25日

  为持续夯实安全生产根基、深挖降本增效潜力,鲍店煤矿大力倡导全员岗位创新、全员技改创效工作理念,鼓励各基层单位立足生产现场、紧盯痛点难点开展小改小革、精细优化。其中,洗选发运中心积极响应矿井工作部署,立足洗选、分选、发运全生产链条,全面发动班组职工、技术人员深耕岗位创新,围绕设备稳运、工艺提质、隐患治理、产能释放精准攻坚,落地一系列贴合现场、务实管用、成效显著的“微创新”举措,以小改进破解大难题、以低成本实现大效益,有力助推矿井生产质效稳步提升。

  设备小改造根除运行顽疾

  该矿生产运行过程中,洗选系统设备长期高负荷运转,易出现堵料、损耗、故障频发等问题,影响整体生产连续性。针对这一现场短板,洗选发运中心精准对标设备运行薄弱环节,聚焦332离心机、333给煤机、调度绞车等关键设备存在的突出故障,摒弃高额换新的传统模式,立足设备原有结构工况,量身制定经济型、实用性改造方案。

  针对离心机频繁堵料、筛网寿命短,给煤机减速机漏油、皮带丝杠易断裂等问题,该中心技术人员联合一线职工,先检测化验331高频筛筛前出料水分,升级优化筛板规格,从源头提升物料脱水效率;通过拆除原有故障结构、重新加装三节全新溜槽,彻底根除长期困扰生产的物料堵塞难题,直接节省设备购置成本84万元。针对调度绞车回头轮钢丝绳“跳绳”安全隐患,机修人员在进绳、出绳位置分别加装高强度耐磨站轮,构建稳固约束导向结构,从根本上杜绝钢丝绳跳槽风险,彻底消除设备磨损、生产中断等隐患,实现故障处置成本清零,全面提升洗选设备安全稳定运行水平。

  工艺细优化提速分选作业

  围绕矿井洗选提质降耗、精细生产的总体要求,这个中心坚持向工艺细节要效益、向精准调控要质量,把工艺微优化作为提质增效的重要抓手,引导各班组、技术骨干立足实操找差距、抠细节、提效能。

  在筛分作业环节,该中心职工主动改良振动筛筛板结构,科学调整筛孔规格与排布密度,实现矸石与精煤高效精准分选,让矸石分离效率提升15%,精煤产率提高8%。在重介质分选核心工序,技术人员紧跟入洗原煤煤质变化,动态精准调整介质浓度,实现每吨原煤介质单耗降低0.8公斤,单月节约生产费用超万元。立足设备长效运维角度,机修人员结合现场经验,自制聚氨酯耐磨防护条加装在脱介筛衬板位置,为设备增设高强度耐磨保护层,让脱介筛衬板使用寿命延长2倍,有效减少设备检修频次、降低配件损耗,为矿井洗选生产线连续高效运行筑牢坚实保障。

  流程巧技改释放产能上限

  为进一步盘活人力资源、释放系统最大产能,该矿持续优化岗位用工模式、推进现场智能化、简约化技改。针对浮选系统长期存在的人力配置不均衡、产能难以完全释放的瓶颈问题,该中心立足岗位实际,精准排查堵点、靶向施策,实施针对性智能化小技改。

  以往,浮选系统二楼岗位需要专人全程值守监测精矿池液位,人力被长期固定占用,无法支援四楼压滤机卸料作业,导致四台压滤机无法满负荷生产,制约整体浮选产能提升。为彻底破解这一生产短板,中心为精矿池加装液位自动报警装置,实现液位监测智能化、无人化预警。设备投用后,彻底解放固定值守人力,仅需两名职工协同作业,即可保障四台压滤机全速高效运转,只需在警报触发时开展现场处置。该项微技改落地见效显著,浮选精煤日产量由150吨提升至240吨,累计增产8100吨,创造直接经济效益240万元,真正实现了减员增效、提质增收,为矿井产能最大化释放提供有力支撑。

  点滴微创新,汇聚大动能。下一步,该矿将持续健全全员创新创效工作机制,系统梳理、提炼推广基层单位技改优秀经验做法,持续引导各岗位职工深挖创新潜力、深耕细节改良,让更多接地气、实效强的岗位小改小革落地见效,激活矿井生产内生动力,以全员创新热潮赋能矿井高质量发展。