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荣信化工:稳产高产捷报传 精益管理谱新篇

作者: 刘智浩   发布日期: 2026年06月22日

生产是企业的生命线。围绕“甲醇210万吨、乙二醇40万吨”的全年产量目标,荣信化工把精益管理贯穿生产全过程,在系统“安稳长满优”运行上做足文章。

工艺优化,让老催化剂焕发“新活力”。年初,乙二醇系统完成加氢催化剂更换,技术团队趁热打铁,对加氢、精馏工艺进行全流程优化,严控副产品采出,硬是把系统收率提升了1.3%。面对二期合成催化剂、DMO合成催化剂进入末期活性衰减的挑战,技术人员没有等、没有靠,而是制定了特保特护方案和精馏优化调整方案,像医生给病人号脉一样,结合实际工况精细调校运行指标,精准调控合成氢气碳比及DMO投氧量。一番“对症下药”下来,甲醇日产量稳稳站在6100吨以上,乙二醇日产量稳定在1200吨以上,实现了催化剂末期产量“不滑坡”。

攻坚破局,把“波动”变成“稳劲”。锅炉和气化炉“两炉”运行是生产稳定的命门。荣信化工创新推行“周检查表法”,对40余项锅炉参数、70余项气化炉参数定期“体检”,实现运行状态的精益化管控。针对曾经困扰生产的“波减停”问题,公司常态化开展“回头看”,深挖根源、总结经验,一项项核查防范措施落地成效,既提升了员工对异常工况的预判识别能力,也锤炼了快速响应和应急处置的硬功夫。如今,“波减停”事件同比降低75%,气化装置更是创下连续12个月杜绝单炉非计划跳车的好成绩。

煤种协同,算好“经济账”更算好“安全账”。煤炭是化工生产的“粮食”,配比直接关系到成本和稳定。荣信化工统筹用煤经济性与安全性,持续优化煤炭配比方案。二期气化炉采用"6转龙湾:2黄陶勒盖:1金鸡滩:1石拉乌素”的配比,在降低用煤量的同时,合成气耗标煤大大降低,气化炉平均运行周期达到90.5天,同比延长5.5天,实现能源集团内部煤占比100%。该公司并建立了煤炭掺配数据库,持续开展煤质配比掺烧试验,筛选出5种有效配比,灵活应对各矿煤质变化,为生产系统稳定运行上了一道“双保险”。

技改创新,为稳产注入“科技动能”。6项年度重点技改项目蹄疾步稳:煤车过磅及全自动煤采制化装置项目进入EPC招标阶段,甲醇优化改造和锅炉给煤系统改造项目《可行性研究报告》编制完成并上报,二期煤浆提浓项目加快推进,预计浓度可同比再提升1.5%。一项项技改成果,正在成为荣信化工稳产高产的“增量密码”。