“今年我提出了12个自主改善,压缩机连杆快速换模专用锁具的改善让我最有成就感,通过我们自己想办法,不仅操作变简单了,过程变安全了,也大幅提升了检修效率”国际焦化甲醇车间一职工兴奋地说。
今年以来,该公司持续践行“精益运营”理念,坚持“深入一线、现场观察、时间管理、数据分析”工作要求,从降本增效促发展出发,开展一系列自主改善、技术创新等活动,有效降低了劳动强度和生产成本,激发了全员降本增效的热情。
“小改造”实现“新面貌”
煤系统PLC控制器硬件老旧、通讯线路损耗大,后期新增设的配煤自动对位系统对原系统干扰,硬件通讯不稳定,对生产效率和操作安全都造成了影响。
“我们看到部分国外品牌的设备质量确实不错,煤系统AB品牌PLC已连续运行了20年,90%以上的卡件都是建厂初期的产品,为了生产维护和成本管控考虑,在设备选择上我们要统筹考虑,真正找出性价比高的产品服务生产,确保生产系统的安全、稳定。”电仪车间刘主任说。
面对此挑战,本着盘优盘活呆滞备件的原则,将目标投向各车间备件库,寻找着可用废旧物资。为保证使用安全,对找到的设备进行必要的测试、调试,通过利旧系统退下的CPU、电缆等备件,实现从“闲置累赘”到“循环利用”的华丽转身,当天将该系统与煤系统剥离开来,形成独立控制系统,完成了配煤对位系统改造工作。
“微改进”提高“安全性”
甲醇焦炉气压缩机原系统设计存在缺陷,2#压缩机供油总管压力来回波动,容易引发辅油泵频繁启停烧损电机事故。针对这一困扰,经查阅图纸设计资料、检查现场设备和读取在线程序,查找根因,组织专业人员开展头脑风暴,确定将辅油泵启停信号由双通道控制改为单通道控制,增加信号锁存和复位功能的改造方案。升级改造后,对四台焦炉气压缩机辅油泵进行PLC组态编程和联锁试验,完全满足生产使用要求,不仅节约外委维修费用,还有效降低设备维护人力资源成本、保障生产的安全稳定运行。
“小奖励”营造“归属感”
该公司坚持以员工为本,真正把员工当作最大的财富。关心爱护员工,团结依靠员工,关心关注员工的成长和进步,积极为员工拓展平台、创造机会,无论是“修旧利废”,还是“小改小革”,遵循安全性、经济性、高效性的标准给予奖励,“维修大拿”孙玉盖“远近闻名”,从手操器到光度分析仪,从升降杆到便携式报警仪,维修奖金成了他一笔可观的收入,同时也实现员工自身价值。正是用这种方式让员工有归属感,感觉有干头、有盼头、有奔头,凝聚干事创业的动力和活力。2024年,员工提报岗位创新7492项,1076人次获得奖励,职工个人获得最高奖励累计达到4250元。
聚沙成塔,集腋成裘。降本增效并非一蹴而就,小改小革凝结了广大员工的智慧和创造,看似很“小”的举措,却能发挥举足轻重的作用。从改善工作环境,到减轻劳动强度,再到降本增效、提高工作效率,小改善持续在国际焦化公司闪闪发光,并且越来越多的员工参与其中。