不负好春光,奋进正当时。在全体参检人员30天的连续奋战下,未来能源煤制油分公司热电3#锅炉系统103项检修任务圆满完成,比原计划提前7天。此次检修不仅消除了设备隐患,更通过技术升级提升了锅炉能效,为公司实现装置“安稳长满优”目标奠定坚实基础。
精心组织 吹响检修冲锋号。为确保检修工作高质量完成,该车间提前部署,成立专项工作组,编制详实的施工方案。70余名员工与外委单位、维修保运班组组建联合攻坚团队,通过专项培训确保人人熟悉检修流程。车间建立“每日跟踪、每日闭环”工作机制,管理人员长时间盯靠一线,对安全措施、工程质量、进度管控等进行全方位督导。创新采用网格化管理模式,优化票证办理流程,缩短办票时间;紧盯重点工作、漏点、渗漏点“三个清单”,实行每日销项、每周考核机制,确保“应修尽修,不留死角”,为检修顺利推进提供了有力保障。
攻坚克难 安全质量双提升。检修期间,该车间以"零伤害、零事故、零污染"为目标,严格安全管理。通过标准化作业流程,高质量完成了多项重点检修任务,更换过热器管53根、高过防磨护瓦72组;修复水冷壁缺陷20处;修复锅炉煤粉燃烧器风室24个;消除主蒸汽隔离阀B自密封漏点;完成空预器元件盒拆除、清理、更换864个;完成6台锅炉风机和液耦例行检修;完成4台磨煤机内部耐磨件修复和两台减速机大修等工作。在全体参检人员的共同努力下,4月20日18点3#锅炉一次点火成功,为后续生产赢得了宝贵时间。
党建引领 降本增效显成效。该车间党支部将“精打细算”理念贯穿检修全过程,组织党员加班清理空预器元件盒576个,减少外委支出9万元,部分元件盒利旧,节约材料采购费用43.6万元;克服烟道恶劣工作环境,清理锅炉省煤器和脱硝反应器积灰40余吨,减少外委支出6万元;对3#锅炉本体和管线表面温度高、散热量大的部位进行排查更换新的保温材料,防止热量损失,降低锅炉煤耗;党员队伍冲锋在前,在急难险重任务中发挥模范作用,带动全员从细节入手降本增效,实现了党建与生产的深度融合。