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来自石拉乌素煤矿地层深处的创新突围

作者: 来靖   发布日期: 2025年06月04日

在能源行业深度变革的浪潮中,“双碳”目标与智能化转型已成为时代命题。作为传统能源行业的代表,煤矿企业如何在绿色发展与效率提升之间找到平衡?石拉乌素煤矿机运工区以一场围绕主运皮带系统的技术革新,给出了铿锵有力的答案——通过创新驱动与精益管理,在地层深处展开了一场“以创新破困局、以改革促蝶变”的生动实践。作为矿区生产的神经枢纽,我们用技术革新重塑运输动脉,用精益管理激活发展动能,更以多维度的创新实践,在地下巷道中书写出传统工区的转型发展新篇章。

东翼胶运大巷的主运皮带系统,曾是石拉乌素煤矿的运输主力军。然而,这套由4台10kV800kW电机驱动、依赖液粘软启动技术的设备,在历经多年高负荷运转后,逐渐显露出疲态。设备老化导致每月平均故障停机时间超过20小时,托辊日均更换量高达10个,维护成本居高不下。更严峻的是,全人工操控模式让工人不得不轮班值守,不仅岗位效率低下,皮带跑偏、机械伤害等安全隐患更是如影随形。液粘离合器频繁磨损故障,如同悬在工区头顶的“达摩克利斯之剑”,成为制约生产效率与安全的“肠梗阻”。

值班人员通报液粘离合器磨损故障再次发生时,机运工区会议室里气氛凝重。“设备等不起,效益耗不起,安全拖不起!”区长乔俊力在紧急会议上的一席话,为这场技术突围按下了启动键。2024年5月,机运工区技术组以壮士断腕的决心,对主运皮带系统实施外科手术式改造:拆除落后的液粘软启动装置,代之以先进的变频驱动系统。这一改造直击痛点——低频软启动技术使皮带启动冲击力降低60%,托辊日均损坏量锐减至3-5个;同时,溜煤眼处加装的高清摄像头与智能调速系统联动,可根据实时煤流量动态调整皮带速度,空载时频率降至20Hz,能耗显著降低。

改造的成效立竿见影,设备运行稳定性大幅提升,因频繁启停导致的电机超温现象彻底消失,故障率同比下降65%。更令人振奋的是,地面集控中心实现了“一键启停”远程操控,主运皮带于2024年10月正式迈入“无人值守”时代。工人们的工作场景从此被重新定义:从“围着设备转”到“盯着屏幕看”,从体力劳动转向技术监控,智能化转型不仅解放了人力,更将安全风险从源头隔离。

在主运皮带智能化改造有序推进之际,机运工区并未停下前进的脚步。针对多绳摩擦提升系统长期存在的滑绳、溜车等行业性难题,工区与徐州市工大三森科技有限公司展开深度合作研发出“双码择绳调换智能保护装置”。

传统多绳摩擦系统需为每部绞车单独配置调绳机构,导致井架空间拥挤、维护成本高昂。而新装置创新采用“一机双用”设计:两部绞车内侧首绳共用一套旋转导向机构,通过“转码”切换实现四码首绳的灵活调换;外侧首绳则配置独立滑绳溜车保护装置,形成“内侧共用+外侧独立”的立体防护体系。这一设计使井架空间利用率提升50%,设备成本降低30%。同时,彻底杜绝了滑绳溜车事故,安全风险直降90%。该装置的投用,标志着石拉乌素煤矿在提升系统领域实现从“跟跑”到“领跑”的跨越,为行业提供了可复制的技术范本。

主运皮带与多绳提升系统的“双轮驱动”,推动机运工区迈入全流程智能化新阶段。改造后,主运系统故障率下降65%,年节约维护成本超200万元;多绳提升系统实现零事故运行,安全保障能力跃居行业前列。

技术突破的背后,是管理模式的同步升级。工区推行“数据驱动决策”机制,通过集控平台实时采集设备运行参数,精准预判故障隐患。实施“修旧利废”专项行动,将淘汰设备拆解重组,年节省材料费用80余万元;员工培训体系向智能化倾斜,昔日手持扳手的“检修匠”转型为懂数据的“技术员”,工区创新文化蔚然成风。

站在集控室的大屏前,流动的煤流与跳动的数据诠释着这场变革的意义。石拉乌素煤矿的实践表明,传统工区的转型绝非简单的设备更替,而是技术、管理与人文的协同进化。

技术层面,变频驱动与智能保护装置的应用,证明了小切口解决大问题的可能性;管理层面,精益化与数据化双管齐下,让资源效率最大化;人文层面,员工技能的升级与创新意识的觉醒,为可持续发展注入强劲动能。

站在机运工区的集控室,看着屏幕上流动的煤流与跳动的数据,我们深刻体会到科技创新、革新创造、度危求进、承压奋进、实干当地的真谛——创新不是纸上谈兵,而是刀刃向内的勇气;改革不是单打独斗,而是全员参与的智慧。如今的石拉乌素煤矿,智能设备的蓝光与矿工安全帽的灯光交织成一道独特的风景线。巷道深处,无人值守的皮带默默运转,数据流在云端穿梭,传统煤矿已褪去“粗放”标签,向安全、绿色、智能、高效“四型”矿井阔步迈进。

这场地层深处的创新突围,揭示了高质量发展的核心密码——以技术破局,以管理增效,以文化筑基。未来,随着5G、AI等技术的进一步融合,“地心深处种出创新种子,结出效益之果”的愿景必将照进现实。