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兴隆庄煤矿:“一拆一转” 激活配煤新动能

作者: 李丽华  闫斌   发布日期: 2025年06月27日

兴隆庄煤矿洗选发运中心主洗车间286#刮板机老化成生产瓶颈,技术团队以“一拆一转”创新改造,消除梗阻,年省电费4.32万元,为降本增效打造新范例。

该矿洗选发运中心主洗车间配煤环节宛如维持生产运转的“生命动脉”,曾作为这条“动脉”关键枢纽的286#刮板机,在长期高负荷运转下不堪重负,设备老化引发的故障接连不断,频繁的停机检修、高额的维修费用,再加上高能耗带来的运营成本激增,使得原有煤流输送路径(138#皮带机→146#皮带机→286#刮板机→47#皮带机)频频“卡壳”,严重制约着生产效益的提升。

面对这一棘手难题,洗选发运中心主洗车间的技术团队果断出手,以“刮骨疗毒”的决心对配煤输送系统进行“手术”。此次改造的核心策略是“一拆一转”:直接拆除故障多发的286#刮板机,精简煤流路径为138#皮带机→146#皮带机→47#皮带机;同时对146#皮带机进行“大挪移”,将其整体方向由东西向调整为东南至西北,并延伸机头至原286#刮板机下料溜槽处,让煤流输送更加顺畅高效,以最短路径快速流转。设备改造后,故障率呈断崖式下降,输送路径的优化也显著降低了能耗,经专业测算,仅这一项改造,每年就能节省电费约4.32万元 。设备维修成本和电力支出同步缩减,真正实现了降本增效的目标。

“以前286#刮板机一出问题,整个配煤系统都得停工,大家全围着抢修,又累又费钱!”维修班宋师傅深有感触,“现在流程顺畅了,设备稳定了,我们也能把更多精力放在设备预防性维护上。”如今,焕然一新的配煤系统运行效率与稳定性大幅提升,成为保障主洗生产效益的坚实支柱。优化后的煤流如同充满活力的“经济血脉”,源源不断地为洗选效益增长注入强劲动力。