“系统阻力越来越高,再这么运行下去,不仅能耗飙升,环保风险也会越来越大。”在7月初的炼焦车间日调度会上,车间技术员拿着报表急声说道。此时,两台运行一年两个月的焦炉烟气余热锅炉已显疲态,循环风机频率从35Hz爬升至41Hz,蒸汽产量从24吨/小时跌至16吨/小时,入脱硫塔烟气温度升高引发联锁反应,脱硫塔复盐浓度超标,一次水用量增加,脱硫泵由两台增至三台仍难控二氧化硫波动。一场关乎能耗与环保的检修攻坚战,就此拉开序幕。
困境中寻出路
“环保政策红线不能碰,两套系统绝不能同时停车。”炼焦车间主任在检修筹备会上拍板,“必须拿出两套系统分别退出的方案!” 技术团队连夜攻关,三天内完成工艺处理、检修实施、安全环保应急等方案编制。然而检修前夕,新的难题横亘眼前:“烟道闸板和出口阀门全被复盐卡死了!”现场巡检的职工在对讲机里大喊。
“拆人孔!往阀板注水溶解复盐,边冲边试!”炼焦车间技术骨干现场会诊。
“这都试了八小时了,还是卡得厉害。”
“再难也得啃下来!咱们多轮次交替开关,让水流充分渗透。”他们24小时轮班值守,当清晨第一缕阳光照进车间时,随着“咔哒”一声轻响,2# 烟道闸板终于打开。
创新中求突破
降温难题随后出现,2#余热蒸发器内温度居高不下,影响高压清洗作业安全。技术团队创新采用“循环风机低负荷抽风+出口阀门微开5%”的组合策略,既加速降温,又保障蒸发器内空气流通,为作业人员撑起“安全伞”,2#系统顺利完成检修并投运。
1#余热系统的阀门卡阻更为棘手,2#的处理方案收效甚微,连厂家专业人员也束手无策。“必须啃下这块硬骨头!”车间管理层牵头转变思路,提出“阀门边框开孔注水”的大胆设想。4小时连续作战,技术人员紧盯注水进度与阀门状态,一次次调整操作细节。功夫不负有心人,阀门与烟道闸板终于恢复自由开关,1#系统检修通道彻底打通。
检修成效亮眼
“这根列管内壁还有残留!必须重新清洗!”机电管理部在最后把关验收时发现部分列管清理不彻底,责令清洗人员重新清理。“检修质量不能打折扣,一丝杂质都可能影响系统效率。”最终,在车间自检发现并修复一处列管漏点后,经机电部二次验收,两套系统全部达标。
投运当日,监测数据传来捷报,系统阻力回落,脱硫塔阻力下降,循环风机频率回归,脱硫泵减至两台运行,蒸汽产量恢复至24吨/小时,一次水用量减少3吨/小时。“不仅能耗降下来,环保指标也更稳了!” 炼焦车间技术员看着报表难掩兴奋。
此次检修,炼焦车间用“及时发现、迅速响应”破解能源浪费难题,以“盯靠现场、反复尝试”锤炼过硬队伍,靠“全程值守、严抓安全”筑牢防护屏障,借“层层把关、精益求精”守住质量底线。这场检修攻坚战的胜利,不仅为生产注入新动能,更锤炼出一支能打硬仗、善打胜仗的队伍,为企业高质量发展写下生动注脚。