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鲁南化工:流程优化促资源循环再用

作者: 赵星   发布日期: 2025年08月08日

7月14日,兖矿能源鲁南化工甲醇精馏装置蒸汽冷凝液回收优化流程成功投用,不仅有效缓解了循环水系统运行压力,更成功打通了一条资源循环利用的“黄金通道”,实现了环保效益与经济效益的“双效提升”。

在该公司甲醇I系统生产运行中,精馏装置产生的高温蒸汽冷凝液排放始终是困扰生产的痛点,单系统运行排量达15吨/小时,双系统运行时能达到30吨/小时,由于排放过程中推高了循环水外送温度,对下游车间生产造成一定影响。

为解决这一难题,鲁南化工醇氨事业部组织精干团队深入论证,精心编制优化方案,决定将这股“废热资源”引入冷凝液精制系统,变“直排”为“精制回用”。改造后,高温冷凝液经过精制处理,摇身一变成为合格的脱盐水,重新投入生产流程。每吨回收冷凝液相较新制脱盐水可产生约3元的价差效益,每小时可创效约90元,按照有效生产时间计算,年节约成本高达64.8万元,经济效益立竿见影。同时,极大减轻了一循水温压力,保障了下游工艺稳定。

从7月2日优化方案启动实施到7月14日成功将冷凝液并入精制系统,仅用时12天,攻关团队生动诠释了严峻形势下的责任担当。