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国际焦化:头脑风暴中的小创新

姜振玲 吕德明   发布日期: 2025年08月08日

“人工检测越来越满足不了需求了。”国际焦化水汽车间一名员工感慨道。

“除盐水站中和水池的废液外排全靠人工检测,不仅费时费力,还无法实时监控,检测结果也缺乏代表性,潜藏着较多隐患。”

该公司水汽车间中和水池主要用于储存阴、阳床再生时产生的废液。由于再生过程中酸的用量多于碱,中和水池的废水呈酸性。按照要求,废液外排时pH值需达到 2.2 以上,否则会造成清净下水pH值超标(低于6),引发环保事故;同时,pH值低于6的酸性水还会腐蚀清净下水泵,造成设备损坏,这些问题如同潜藏的隐患,时刻威胁着生产环保达标和设备安全。

“必须想办法解决这个难题。”

为了摆脱人工检测的困境,他们深入现场仔细观察,开展头脑风暴,采用实地调研、精准施策,借助精益工具价值流图进行分析,精准识别浪费环节与瓶颈问题,最终确定了改善措施,聚焦中和水池废液外排管道,在外排废液管道流量计下端增加球阀和一路回流管,回流管出口放置在再生监测pH值的在线地沟。当中和水池废液开泵外排时,一部分废液会通过装有再生监测pH值在线的地沟回流到中和水池。

“这个改造实在太好了,不仅提高了工作效率,更筑牢了环保防线。”

“改善后我们能时刻监测外排水的pH值变动,不需要人工监测了,能及时掌握现场情况,根据 pH值变化及时进行做好工艺处理。通过调整回流废液阀门的开度,能把外排废液量控制在8m³/h以下,有效防止清净下水pH值超标,从根本上解决了人工监测的难题。”水汽车间岗位人员这样说。

该车间为保障中和水池废水的安全、合规外排,他们将改善措施固化下来,形成了标准化作业卡,详细规定回流管的操作流程、pH值监测注意事项以及外排废液量的控制标准等情况,为岗位员工提供清晰、规范的操作指引,监测工作的一致性和准确性得到大大提升。