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职工风采

国际焦化:“六源”治理 他们这样做

作者: 石乐斌  姜振玲   发布日期: 2025年08月11日

“班长,造气炉水夹套又渗水了,再这么下去怕是要出问题!”清晨的交接班会上,气化岗位的员工急声说道。此时,生产现场的隐患正陆续冒头,造气脱硫塔上层阻力持续走高,前系统水封随时可能冲破,不禁让甲醇车间胡主任眉头紧锁。“必须按公司要求,以精益运营为纲领,把六源治理抓出实效!”在车间动员会上,胡主任的话掷地有声。

全员发动找病灶

六源治理的号角一吹响,车间里很快掀起学习热潮。现场案例解析、互动问答……多样化的培训让“浪费源、故障源、危险源”等专业术语变得通俗易懂。新员工小俞对着设备比划着刚学到的知识点,老员工则拿着检查表在管道间穿梭——曾经让人犯怵的“六源”,成了大家争相识别的“目标”。

排查行动像一场全员参与的“找茬游戏”。“脱硫塔阻力高,会不会是分布器堵了?”“这根管道保温层破损,热能浪费算浪费源不?”从管道保温层破损的浪费源,到泵体漏油的故障源,再到操作平台护栏松动的危险源,一个个问题被记在排查本上。

靶向发力解难题

7月底的统计报表传来捷报,该车间排查六源问题达到100余项,泵类密封泄漏占了故障源的近三成,车间立即组织集中攻坚。针对造气炉水夹套内漏,技术组三天内敲定方案,加装带报警功能的液位监测装置,让隐患实时可控;面对脱硫塔阻力难题,操作工、维修工、技术员凑到一起出主意,通过优化反冲洗频率和调整喷头角度,硬是将阻力降了30%,整改现场热火朝天。操作工李师傅巡检时踩在平稳运行的设备旁,忍不住点头:“心里踏实多了!”

持续改进添动力

“问题数量不少,但有些还没挖到根。”在车间总结会上工艺技术员指出短板,“比如物料浪费,不能只知道‘有浪费’,得算清每天浪费多少、根源在哪?”,车间随即安排精益工具培训,鱼骨图、5Why 分析法,通过“现场教学+案例闯关” 的形式,让员工们很快掌握了窍门。新方法一落地就见成效。针对电机过热问题,班组职工从“风扇损坏”一路追查到“保养周期不合理”,最终推动设备保养制度优化。

为激发全员热情,车间还设立“金点子”“岗位创新”奖,制定科学合理的激励措施,进一步激发员工的工作积极性和主动性,让每一位员工都能以主人翁的姿态投身到工作中。

如今的生产现场,设备运行更平稳,员工操作更顺畅。从“要我治理”到“我要治理”,六源治理不仅啃下了安全隐患的 “硬骨头”,更凝聚起全员参与的精气神。正如公司生产领导常说的“每天解决一个小问题,积累起来就是大进步。攥紧拳头使劲干,准能让生产系统稳稳当当跑!”