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国际焦化:革新“小支点 ” 撬动“大效益”

作者: 姜振玲  石乐斌   发布日期: 2025年11月07日

一项源自生产一线的“小创新”,如何破解制约系统的“难题”?在国际焦化,全员岗位创新已不是一句口号,而是攻坚克难的利器。从再生器排渣内漏的成功治理,到一套高温高压管道优化方案的形成,一场由理念到行动的创新实践随之展开。

在该公司化产粗苯生产区,再生器始终在高温高压下轰鸣运转。这台承担洗油再生重任的关键设备,曾因排渣管内漏问题,让整个生产系统频频“卡脖子”。

“上个月又发生了蒸汽内漏,这个月的粗苯合格率也出现波动。”化产车间生产分析会上,车间主任指着报表上下滑的曲线,眉头紧锁。

工况数据显示,蒸汽伴热管每月平均发生3-4次内漏,蒸汽串入排渣内管导致通道堵塞,系统每周被迫降负荷运行两次以上。洗油再生效率从92%降至75%,每月白白流失洗油;粗苯产品合格率同时下滑,月减产合格粗苯30吨,直接经济损失高达15万元。

“这就像人的血管里长了血栓,不疏通就要出大问题。”车间技术员指出。再生器排渣管作为系统的“动脉血管”,其蒸汽夹套伴热设计本应保障排渣顺畅,在长期高温高压的状况下,会让设备不堪重负。

面对这块“硬骨头”,该公司迅速组建专项攻坚小组。连续加班加点,技术团队拆解故障管道、模拟运行数据、分析材料性能,终于精准定位了病根——原有密封结构不耐高温、管材抗腐蚀性能不足。

“我们要给管道做一场‘心脏手术’。”在讨论会上,组长提出了大胆的改造方案。团队创新选用316L耐高温耐腐蚀不锈钢作为新管道主材,采用“双密封环+焊接密封”工艺,并将管道夹角重新设计为15°,来增强排渣流动性,打造出一体化伴热排渣管道。

改造后的效果立竿见影。再生器排渣管在连续稳定运行情况下未发生一次堵塞故障,排渣效率提升至100%。在中控制室的数据屏上,一系列指标令人振奋,焦油沥青槽液位控制精度从±5cm提升至±2cm,洗油再生效率恢复至95%以上,每月减少洗油损耗1.1吨,年节约成本约6.6万元。

“现在系统稳定多了,粗苯产品合格率回升到99.5%,月增产合格粗苯32吨,预计年新增经济效益19.2万元。”班长指着实时数据,脸上洋溢着笑容。小创新不仅解决了生产难题,更探索出一套高温高压管道伴热系统的优化方案,同时在破解系统难题的道路上迈出了坚实一步。