一块磁铁的吸附力从600克飙升至9000克,一套装置从仅适配单一管径到“通吃”多种规格,一根用废旧接头自制的网线破解了智能化建设的燃眉之急……在杨村煤矿,没有一项“小智慧”被忽视。这些源自一线、破解实际难题的职工“小改小革”,正汇聚成驱动矿井安全高效发展的强劲动力,累计已创造经济效益超过200万元。
技术跨越:从“使蛮力”到“有智力”
焊接管道法兰盘,过去全靠师傅的手工经验和体力,费力且精度难控。杨村煤矿生产服务中心的刘涛决心改变这一点。他从仅能用于单一管径的雏形起步,历经五次迭代,最终研发出搭载电控永磁系统的“管道焊接法兰盘快速定位装置”。通电磁吸,断电磁消,原来紧“抱”不放的法兰盘,现在一秒分开!
“吸力是强了,可拆下来也费劲呀!”用户的新反馈,催生了更聪明的第五代。“当时就想,不能再让兄弟们这么费劲了,”刘涛说。这次,团队为第五代装置装上了“智能开关”——电控永磁系统。实现了“秒吸秒分”,定位精度达0.2毫米,一举解决了前几代“吸不牢”或“难拆卸”的痛点。这项从生产痛点中“长出来”的发明,已荣获全国性职工创新奖,生动诠释了生产难题从“手工依赖”到“智能解决”的跨越。
类似的智慧也在机修车间闪耀。孙建东为液压联合冲剪机加装了“数控自动定尺装置”,通过伺服系统实现尺寸预设与一键定位,使工作效率提升一倍以上,误差控制在1毫米内,让该工序正式迈上“精准可控”台阶。
降本魔法:让废旧物资“开口说话”
面对61702薄煤层工作面建设中专用快插网线配件短缺的困境,等待采购可能延误工期。该矿综采工区的技术骨干们和一线职工没有坐等,他们集思广益,利用废旧网线接头成功自制出合格网线,每根自制网线相较外购新品可节省材料费500余元,保障了建设进度。
“这不是简单的修旧利废,这是被‘逼’出来的创新能力,”一位参与改造的职工说。这种“变废为宝”的思维已融入日常:机运工区通过修复退役托辊、利用废旧皮带制作配件,第三季度节约费用近万元;下半年累计修复各类部件70余件,创效约3万元。废旧物资,正成为矿井成本管控的“新矿藏”。
生态赋能:让每颗“创新种子”都能生根结果
“问题从现场来,成果到现场去”,这是杨村煤矿党委书记、矿长郭赵虎倡导的理念。为此,矿井建立了一套完整的创新评审、激励和推广机制,确保好点子不被埋没。
在最近一期评审中,矿上征集的29项职工创新成果,有27项已成功应用。李玉清主创的“薄煤层工作面溜尾高效装卸煤装置”,通过精巧设计实现了撒落煤炭的自动回收,每年可创效约30万元,真正做到“颗粒归仓”。运搬工区的“架空乘人装置掉绳保护”升级、掘进工区的“胶带输送机跑偏保护联动触发试验机构”等,都在实际应用中扎实见效。
“这些源于一线的‘微创新’,看似细小,却系统地解决了安全生产、提质增效中的真实痛点,”党委书记、矿长郭赵虎表示,“我们正全力构建一个‘全员参与、持续改善’的创新生态,这是矿井迈向智能化、高质量发展的最持久动力。”
在当前各行各业聚力发展新质生产力、推动高质量发展的背景下,杨村煤矿的实践证明:最磅礴的创新力量,往往蕴藏在那些最熟悉机器的双手和最具洞察力的一线目光之中。