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兴隆庄煤矿:中水“三级跳” 激活矿井“效益泉”

作者: 岳蒙  姜希栖   发布日期: 2026年01月30日

全年累计处理污水230万吨,其中矿井水复用率达100%,生活水复用率95%……兴隆庄煤矿围绕“中水再利用、废水变活水”核心目标,以节能环保为抓手,以创新创效为驱动,构建起全流程水资源循环体系,通过精益管理与系统升级,将“废水”变“活水”,用一套中水“三级跳”的组合拳,实现水质达标排放与资源高效利用的双重突破,为绿色发展注入强劲动能。

技术起跳:从“传统排放”到“智能净化”的系统革命

“以前处理后的矿井水只能用于井下单一防尘,现在能直接用于液压支架使用!”在兴隆庄煤矿污水处理厂中心控制室,技术员沈广坡指着实时监测屏介绍。

矿区的中水,是指矿井开采过程中产生的井下废水,以及工广区、生活区产生的生产生活污水,经处理后达到国家规定水质标准、可循环利用的非饮用水,也被称作“复用水”或“再生水”。作为企业生产经营的“第二水源”,经处理后的中水可用于服务井下生产、工广区卫生冲刷以及绿化灌溉等。

近年来,兴隆庄煤矿对中水系统进行“脱胎换骨”式改造,构建起“三级净化”智能处理链,通过格栅过滤作用,去除水中悬浮物等大颗粒杂质,再采用“卡鲁塞尔氧化沟+絮凝沉淀”处理工艺,配合活性炭吸附、消毒等深度工艺,去除水中微量污染物、病菌、异味,使水质满足回用高要求。

“我们通过改装加药系统中水管路,去年节约自来水6000多吨,实现了环保效益与成本控制双赢。”沈广坡自豪地说。

梯级跨越:从“单一回用”到“分质供水”的效益裂变

“井下防尘用中水、设备冷却用精处理水、绿化灌溉用尾水——每滴水都要‘对号入座’!”综合服务中心污水处理厂主任于斌展示的《水资源分配流程图》上,不同颜色的管道如同人体血管般延伸至矿区各个角落。

2025年,兴隆庄煤矿构建起全流程水资源循环体系,创新实施“分质供水、梯级利用”模式,加强“网格化”管理。在井下核心区,精处理中水替代新鲜水用于液压支架喷雾,节约大量自来水;地面生产区,预处理中水供应洗选发运中心,替代传统清水洗煤工艺;生态服务区,处理尾水用于矿区绿化和道路降尘,大幅降低绿化灌溉成本。 

同时,以技术攻坚为核心,构建“智慧化+精准化”管理体系。通过在线监测仪、建立水质动态管控机制,创新“前端预警+过程调控”双机制,实现回用水核心指标100%达标。

在井下综采工作面,新铺设的中水输送管道与智能计量装置相连,实时显示各班组用水量。“以前水枪一开到底,现在看到流量计跳得快,大家都会主动关小阀门。”综采一区班长王宁说,该工区通过“用水指标与绩效挂钩”机制,单月中水消耗量同比下降15%。

管理助跑:从“被动节水”到“主动创效”的全员攻坚

“回收1吨中水奖励2元,超标1吨罚款5元——节水就是赚钱!”在区队公示栏,该矿每月更新的“节水光荣榜”格外醒目。

兴隆庄煤矿建立“矿井-区队-班组”三级节水管理体系,明确各环节用水指标和奖惩标准,倒逼责任落实。同时,通过设立“节水先锋岗”“创效积分榜”,将节水成效与班组考核、个人绩效挂钩,点燃全员参与热情,形成“人人算水账、班班管水耗”的共治氛围。

建立“中水成本核算模型”,动态调整各单位用水指标,全年减少“跑冒滴漏”损失超80万元;机电工区职工的“管道泄漏自动报警装置”,将故障排查时间从4小时缩短至20分钟,年减少中水损失12万吨;洗衣房职工改造的“水循环利用系统”,使生活用水复用率提升至95%以上……一个个接地气的金点子、一项项可落地的小改造,像投入湖面的石子,在全矿激起了节水创效的层层涟漪,彻底激活了职工从“要我节水”到“我要创效”的内生动力。

正如职工们常说的:“矿井的每一滴水都有‘两副面孔’,一副是废水,一副是效益,全看我们怎么‘拧干’它!”

如今,在兴隆庄煤矿,中水回收利用早已不是冰冷的技术指标,而是刻在每个职工骨子里的行动自觉。从地下管网的“毛细血管”到地面厂区的每一寸绿地,从生产车间的设备冷却到职工澡堂的热水循环,“节水创效”的理念渗透到矿井运行的每个角落。未来,兴隆庄煤矿将继续以全员共治为抓手,在绿色低碳转型的赛道上加速奔跑,让每一滴循环水都成为驱动矿井高质量发展的“绿色动能”,书写出“碳路前行、绿动矿山”的崭新篇章。