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铁牛“瘦腰记” 兴隆庄煤矿火车牵引装置导向轮改造解难题

作者: 岳蒙  吕鑫   发布日期: 2026年03月18日

在兴隆庄煤矿洗选发运中心第五火车道上,有个每天拉着火车跑的“大力士”——它就是火车牵引装置,大伙都叫它“铁牛”。这“铁牛”平日里干活勤勤恳恳,唯一的毛病就是“腰不好”:它身下的导向轮每隔两年就得“躺平大修”,一修就是十几个小时,还得协调多个部门“会诊”,耽误装车不说,累得维修师傅直喊腰酸。

最近,这个“麻烦精”终于迎来了一次颠覆性改造:师傅们给它做了个“瘦腰手术”,不仅保留了原本的“力气”,还把拆检时间直接砍到2小时,再也不用协调多部门,彻底解决了装车延误的老大难问题!这波操作,让铁牛的“腰杆子”彻底硬了起来,也成了煤矿设备改造的“网红案例”。

“以前一到‘铁牛’导向轮维修,我们就得提前三天协调各个部门,生怕耽误了装车。”洗选发运中心准备车间机修副主任周建军说,“十几个小时蹲在铁轨下面,起来的时候腰都直不起来,那滋味真不好受。”

作为兴隆庄煤矿五股道装车系统的“动力心脏”,“铁牛”牵引系统导向轮位于道轨正下方10mm的位置,担负着牵引火车车皮的重要作用。近年来,铁路安全规范升级,道轨严禁轻易挪动,而导向轮因轴承寿命限制,平均每两年就必须拆检一次,每次拆检都得“伤筋动骨”,动辄十几个小时,不仅工人累得够呛,还时常打乱装车计划,成为制约效率的“肠梗阻”。

面对这个“动不得”的铁轨和“必须动”的轮子,该矿洗选发运中心技术团队拿起创新的“手术刀”,量身定制了一套“瘦身方案”,三步就让“老伙计”重获新生:他们先是给轮子“减减肥”,把原来1100mm直径的导向轮“缩腰”至800mm,身材变小但“筋骨”不变——关键的轴和轴承保持原样,确保了牵引力不减、安全系数不降,使腾挪空间大大增加;第二步给盖板“转个身”,将导向轮上方的盖板旋转45度,使其与铁轨方向一致,轮子转起来更顺畅,磨损也小了,拆装工具可以从容伸入;最后让轮子“挪个窝”,把导向轮中心向铁轨中心偏移,确保钢丝绳的牵引轨迹分毫不差,保证了系统运行的平稳与精准。

“现在无论是换轴承还是给轮子加油,就像换个自行车轮胎一样简单!”周建军笑着说,“这项接地气的改造,没有高精尖的材料,也没有复杂的控制系统,有的只是对现场工况的‘死磕’和对现有条件的‘巧用’,却解决了我们一线工人的大难题!”

新的导向轮投入使用后,效果立竿见影,不仅将过去十几个小时的“大手术”压缩为2小时的“常规保养”,使职工劳动强度大大降低,更加避免了过去需要层层协调铁运处、申请线路封锁等繁琐环节,解放人力的同时更解决了因维护而延误装车的“老大难”问题,火车道的周转效率显著提升。

现如今,兴隆庄煤矿铁路上载满煤炭的车厢依旧轰鸣,“铁牛”牵引着列车平稳穿梭的身影成了矿井里一道流动的风景线。这次导向轮的“瘦腰”改造,没有复杂的技术升级,也没有昂贵的设备投入,只是通过“缩一缩、转一转、挪一挪”这三个简单的动作,就解决了困扰多年的生产难题。这种“小创新、大成效”的改造思路,不仅为兴隆庄煤矿每年节省了大量的人力物力成本,还为行业同类设备的升级改造提供了一个可复制、可推广的范本。

从“大国工匠”创新团队的技术攻坚,到洗选发运中心技术团队的设备改造,一个个来自基层一线的“金点子”,正在转化为降本增效的“金钥匙”,不仅让一线职工的工作更轻松、更高效,更加激活了全员创新的“神经末梢”,彰显了兴隆人的智慧与担当,为矿井高质量发展注入源源不断的动力。