因低压蒸汽管网压力高,兖矿能源鲁南化工净化车间低洗Ⅰ发电气废锅E2008出口蒸汽放空全开,影响到系统安全稳定运行。为减少蒸汽放空浪费,消除安全隐患,维护系统安全运行,车间技术人员依托现有装置条件,科学设计方案,并反复测试论证,制定了将蒸汽放空改为冷凝回收,并用于循环水补水的方案,不仅可以彻底消除蒸汽放空、降低管网压力,同时还可以通过蒸汽冷凝回收方式,将放空蒸汽转化为循环水补水,从而实现节支增效的目的。
在项目实施过程中,技术人员本着最小化投入原则,严格控制改造成本,对施工所需阀门、法兰、螺丝等积极利旧使用。同时,经现场查勘,变换装置0.5MPa蒸汽外管已有DN400蒸汽甩头可以利用,通过配管将蒸汽冷凝成液后引入现有冷冻站凝液回收池,可利用现有水泵输送至循环水系统,无需新增动力设备,更进一步降低了改造成本。
为确保施工质量和进度,车间技术人员与检维修中心通力配合,放弃周末休息时间,加班加点,确保了项目顺利投用。改造后,年可实现放空蒸汽回收创效1.6万元,并有效降低蒸汽管网压力,从而确保系统安全稳定生产,做到了消除运行隐患和回收创效的“一举两得”。