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未来能源榆林能化气化车间变废为宝节能增效!

作者: 宋作浩  陈文碧   发布日期: 2026年05月05日

近日,未来能源榆林能化气化车间针对老旧系统存在的设计缺陷,成功实施了一项富有创造性的节能改造项目——将高压闪蒸气引入汽提塔实现热能的梯级利用。

甲醇装置作为运行多年的老旧装置,其原始设计存在一定局限性。生产过程中,高压闪蒸罐顶部出口的闪蒸气温度高达175℃、压力为1.0MPa,这部分闪蒸气在经灰水加热器回收部分热量后,仍需通过高闪最终冷却器利用循环水进行降温,使其温度从170℃降至50℃以下。在这一过程中,装置需要消耗大量的循环水来带走热量,造成了大热量损耗。与此同时,装置的汽提塔为满足工艺要求,又需持续消耗大量的低压蒸汽,这一“一耗一放”的局面,明显与当前节能降耗的目标相悖。

如何将“废热”变“资源”?针对这一难题,该车间深入分析工艺流程,经过反复论证,提出了一项大胆而巧妙的改造方案:利用闪蒸气替代汽提塔汽提蒸汽,实现热能的梯级利用。

“看得见的浪费要改,看不见的流失更得抓!”改造的核心在于,在高压闪蒸罐出口闪蒸气经灰水加热器后、进入高闪最终冷却器前,于三套系统的闪蒸气管道之间连通一根10寸的跨接管道,将原本去往冷却器的闪蒸气,直接输送至变换汽提塔,作为汽提塔所需的汽提蒸汽使用,成功替代了原有0.7MPa(G)的低压蒸汽。

通过闪蒸气的有效替代,装置可节省0.5MPa(G)低压蒸汽5吨/小时,“别小看这每小时的5吨,算下来效益可不少”,该技改项目投用后,每年可为公司,节约费用240万元。改造大幅减少了进入高闪最终冷却器的闪蒸气量,显著降低了循环水系统的负荷,减少了因循环水换热造成的热量损失,使系统热利用效率得到有效提升。

此次闪蒸气热能回收改造,是该车间坚持问题导向,深入挖掘节能潜力的生动实践,榆林能化气化车间将继续深挖潜能,在降本增效的道路上持续探索,为公司高质量发展贡献力量。