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未来能源榆林能化质检中心pH分级检测法实现降本减废双突破

作者: 宋作浩  陈文碧   发布日期: 2026年05月05日

榆林能化质检中心分析室在水样硬度检测流程中成功实施一项微创新——通过引入pH快速检测环节,对氨-氯化铵缓冲溶液的添加方式进行优化,实现了试剂消耗与废液产生量的双减半。

过去,分析室在检测水样硬度时,无论水样本身的pH值大小,均采用统一的10mL固定取样量加入氨-氯化铵缓冲溶液。随着每月近3000个样品的检测量,这“一刀切”的操作模式导致试剂消耗量巨大,仅氨水一项月消耗就达22瓶(500ml/瓶),氯化铵消耗4瓶(500g/瓶)。

面对这一痛点,分析室团队主动作为,从源头审视流程中的优化空间。通过大量前期试验,创造性地在核心检测步骤前增设了pH快速检测环节——根据水样的pH值分级添加试剂。针对pH值大于5的样品,在不影响检测精度的前提下,将取样量缩减至5mL。

深挖系统潜能,向优化检测流程要效益。这一“微创手术”效果立竿见影,氨-氯化铵试剂的月消耗量及对应化学废液的产生量均降低了约50%,每月可直接节约成本200元。经严格的比对验证,新方法在保障分析结果的准确性与精密度方面与原有方法高度一致,检测效率因试剂操作的简化而有所提升。该举措带来的综合效益远超预期——实验室试剂存储压力得到有效缓解,环保安全风险随之降低。

降本减废工作只有进行时,没有完成时,榆林能化质检中心,把节约试剂、减少废液贯穿生产全过程,鼓励员工立足岗位开展微创新,以更小材耗支撑更高质量发展,用精益管理书写降本增效新篇章,为公司高质量发展持续贡献节耗力量。