近日,鲍店煤矿生产服务中心的公示栏前,围满了前来“看榜”的职工。当月“月度创效班组”评比结果新鲜出炉——更新厂修复班以“回收修复废旧物资价值42万元”的成绩,再次登上榜首。

从“大概省了”到“精准算账”
“过去,旧件回收回来,能修的修,不能修的堆着,到底创造了多少价值,谁也说不清。”修复班班长赵友海回忆说,“有时候拆下一堆东西,觉得扔了可惜,但修了又不知道算不算成绩。时间一长,大家也就没那么上心了。”
这样的困境,在年初迎来了根本性转变。该矿生产服务中心正式推行“旧件分类‘三区’管理制”,废旧物资管理从此走向规范化、精细化、可追溯化。车间专门划定待修区、拆解区、报废区三大功能区域,所有回收旧件按破损程度、复用价值精准分区存放。每个区域、每件旧件都建立“电子+纸质”双重台账,修复完成时间、修复成本、复用价值、复用岗位等信息一一登记在册,账目明细一目了然。
小到一个旧托辊、一颗旧螺栓,修复后能节省多少采购成本;大到一根变形π型钢,整形矫正后能延长多久使用寿命,全都算得明明白白,再也没有模糊账、糊涂账。

量化到组,让节约“看得见”
更关键的一招,是将“修旧利废量化到组”。每个班组的修复成果直接与党员积分、“月度创效班组”评比挂钩。赵友海坦言:“现在不一样了,修好一个旧件,不光自己心里有数,组里的排名、评比都能看到,大家干活有了个‘看得见’的目标。”
更新厂修复班的变化最为明显。以前,拆下来的旧螺栓、旧托辊,大家觉得“不值钱”,随手就扔进了废料堆。如今,班组成员会下意识地分拣,能直接复用的放一边,需要修复的登记造册,确实报废的才进废料区。赵友海还给班组定下一条纪律:每一件回收旧件,先问“还能不能再用”,再定处置方式,坚决杜绝随意浪费。

从废铁里“抠”出百万元
最让班组成员有成就感的,是一次次“小改小革”带来的连锁效益,他们自主研发的全螺纹拉杆组拆卸装置就是其中的典型代表。
该装置自今年1月投用以来成效显著,废旧拉杆修复率由60%提升至75%,拆卸效率由8分钟/根提升至5分钟/根,
仅这一项,一年就省下材料费30多万元。
类似这样节约的地方还有很多,比如自制托辊、钢材回收复用、设备零部件自主检修……每一处“小改进”都在为矿井的效益账添砖加瓦。
一季度,一笔令人振奋的数据摆在了大家面前:
自制托辊2311件,节约64万余元;
钢管回收修复325件,节约12万余元;
设备检修累计节约116.55万元。
三项节约效益相加,修旧利废创效成功突破190万元,超额完成既定目标。
这笔账折算到矿井产量上,相当于每吨煤节约了0.32元成本;分摊到车间的20多名职工,人均创效超过9.5万元。
“190万元,每一分都是实实在在的。”生产服务中心负责人林伟立感慨地说,“这是靠每一个班组、每一个职工,从一个个旧件里‘抠’出来的。”