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赵楼煤矿:抓牢机电设备管理 小技改撬动大效益

作者: 冯传道 李文涛   发布日期: 2026年06月04日

今年以来,赵楼煤矿始终将机电设备管理作为降本增效的重要抓手,聚焦胶带运输系统关键环节,深挖设备运维中的耗材浪费痛点,鼓励基层创新,以实用小技改破解高耗难题,推动成本管控落地见效。近日,该矿在马丁清扫器改造上取得突破——通过“一分三”分段式改造,单台设备半年节省耗材费用6000元。

胶带运输系统日常运维中,卸载滚筒第一道马丁清扫器承担着胶带残煤清理最关键作用,是减少回程物料必不可少的主要部件之一。此前一体式清扫器刀头损耗快、更换频次高、耗材投入居高不下,单独购买一个整体刀头就需八千余元。受井下原煤含矸粘性强、运量分散等工况影响,清扫器刀头受力不均,局部极易出现偏磨现象,刀头仅磨损剩余二分之一就必须整套报废更换,一套清扫器平均使用周期仅2个月,成为长期制约降本增效的痛点难题。

面对耗材成本管控压力,该矿大胆创新,将原整体式清扫刀头均等拆分为3段独立刀体,分段刀头可单独拆装、灵活替换。改造后,清扫器摒弃整根更换模式,哪里磨损换哪里,单台设备半年节约耗材费用6000元,以一项实用小技改收获了实实在在的大效益。

目前,赵楼煤矿已制定分步落地实施方案,按照循序渐进、逐台改造原则,稳步推进井下其余4处皮带卸载点位分体式清扫器替换工作,据估计,全年可节省耗材费用6万元。