鲁南化工深入开展“五转五增五提升”活动,贯彻落实精益成本管控要求,紧盯生产瓶颈问题,在优化运行、降本增效方面精准发力,成功攻克气化车间板框压滤机滤布更换频繁的难题,推动实现经济效益和管理效能双提升。
问题导向,精准施策。板框压滤机是鲁南化工气化车间处理灰渣的关键环保设备,其运行稳定性直接影响灰渣含水率和系统长周期稳定。然而,原滤布在高温、高腐蚀性灰渣工况下使用寿命仅15天左右,频繁更换不仅增加生产成本,还加重了维修负担。针对这一难题,车间成立专项攻关小组,深入分析灰渣特性,并组织设备维护人员、技术骨干反复研讨,最终确定采用丙纶材质滤布作为优化方案。
科学选型,效益显著。丙纶滤布具有耐酸碱、耐高温、耐磨性强等优势,完全适配气化炉灰渣工况。更换后,滤布使用寿命从15天延长至45天以上,大幅节省滤布采购及人工维护费用。同时,设备运行稳定性提升,减少了非计划停机次数,进一步保障了生产连续性。
以小见大,管理提升。该案例的成功实施,不仅解决了生产痛点,更体现了气化车间在精益管理上的深化实践。车间通过材料优化降低备件消耗,提高使用效率。车间同步建立滤布更换标准化流程,提升设备管理水平,以标准化流程驱动长效降本,同时鼓励一线人员参与技改,转思维方式、增改革意识、提升创新驱动力。
总结推广,持续改进。该案例已纳入气化车间降本增效模板,下一步在同类设备上推广经验,并探索滤布维护的优化措施,进一步延长使用寿命。同时,深化数据跟踪与工艺优化,持续挖掘降本潜力,为企业降本增效高质高效发展贡献更大力量。