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国际焦化甲醇车间:匠“新”增效 智“汇”突围

作者: 武德宣  王琦   发布日期: 2025年04月24日

国际焦化甲醇车间以“四个运行”为目标,稳指标、强管理、抓创新、求突破, 从生产流程优化、设备管理提升、岗位创新等方面入手,主动突破舒适区,深挖岗位创新潜力,全员行动,稳固降本增效的基本盘,为公司高质量发展注入新动力。

在关键指标上实现新突破。关键指标调优为突破口,聚焦重点难点攻坚,集中力量解决问题,突破生产流程中的瓶颈,确保指标稳定。

张泽波在讨论“地下槽溶液再生后送回系统”项目提出:“我们可以通过调整地下槽溶液流程,将未再生溶液转化为再生溶液,不仅能稳定脱硫塔后的煤气指标,还能降低后续工序精脱硫剂的消耗,年可节约成本数十万元。”方案实施后,有效解决了溶液对水煤气除硫效果不佳问题,为生产系统的稳定运行提供了有力保障。

盛春雨紧盯“油泵站压力波动”问题,通过调整阀门开度,控制大布料油缸动作时的起落速度,成功将压力波动范围从(3.7-5.10)MPa稳定至(4.85-5.0)MPa,延长了油泵泵头和电机的使用寿命,每年节省维修成本0.2万元。

在设备管理上再上新台阶。在维护好设备基础前提下,以预防性维修为抓手,科学施策、系统性维保,降低维修费用。

针对焦炉气压缩机振动值异常上升问题,车间通过多维度数据分析,咨询厂家专家,果断启动预防性检修预案,精准定位故障源为压缩机二级轴承轴瓦出现巴氏合金层局部脱落,迅速更换受损部件,并对关联的曲轴系统进行全面探伤检测,确保设备保持健康状态。

赵月功通过现场测量和观察,制作了滑动式运行导向良好的撞击装配装置,有效解决了活塞装配过程中机械与液压连接的技术难题,避免了气缸与活塞的损伤,装配效率和质量显著提升。

在岗位创新上取得新成效。积极选拔“岗位创新达人”,以点带面,形成明星效应,带动员工参与岗位创新,着力推动流程优化、技术攻关等,提升自主创新能力,提高工作效率。

韩文秋设计的“高压填料装配和工作模拟装置”,用机械力取代人工锤击,解决了填料装配中的O型圈断裂和返工问题,大幅提升了检修效率,为填料装配工作提供了科学依据。

柴玉成使用废旧的NHD溶液作为螺栓的松动剂,成功解决了鼓风机出口闸板摇把锈死问题,缩短了钢闸板提升和下降的时间。

国际焦化甲醇车间坚持一切成本皆可控,不断激发一线员工主动性和积极性,打破固有思维,破除思想瓶颈,全力推动公司转型升级高质量发展。